本鋼北營新1#高爐長期休風(fēng)爐況恢復(fù)實踐
來源:2018年第六屆煉鐵對標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
本鋼北營新1#高爐長期休風(fēng)爐況恢復(fù)實踐黃 波(北營煉鐵廠新1#高爐作業(yè)區(qū) 本溪市 117000)摘 要:本文對本鋼北營新1#高爐2017年11月1日長達8.5天(204小時)長期休風(fēng)的爐況恢復(fù)過程操作得…
本鋼北營新1#高爐長期休風(fēng)爐況恢復(fù)實踐
黃 波
(北營煉鐵廠新1#高爐作業(yè)區(qū) 本溪市 117000)
摘 要:本文對本鋼北營新1#高爐2017年11月1日長達8.5天(204小時)長期休風(fēng)的爐況恢復(fù)過程操作得失進行了總結(jié)。包括做好休風(fēng)前的準(zhǔn)備工作,休風(fēng)期間的注意事項,復(fù)風(fēng)恢復(fù)過程中爐內(nèi)操作原則,復(fù)風(fēng)初期爐外生產(chǎn)組織的重點等方面工作,從而實現(xiàn)長期休風(fēng)后高爐爐況的快速恢復(fù)達產(chǎn)。
關(guān)鍵詞:長期休風(fēng),爐況恢復(fù)
本鋼北營新1#高爐是由中冶京城設(shè)計,有效容積3200m3,共設(shè)有4個鐵口,32個風(fēng)口,采用串罐無料鐘爐頂,配置三座旋切頂燃式熱風(fēng)爐和兩座預(yù)熱爐。于2012年11月6日投產(chǎn),2017年投產(chǎn)5年多后,熱風(fēng)爐熱風(fēng)出口三岔口部位磚襯脫落嚴重,使得該部位外皮溫度長期超高,存在重大安全生產(chǎn)隱患,也制約了高爐的強化冶煉以及降成本工作,年中在計劃季休時對該部位進行了兩次澆注耐材和灌漿處理,但并非根本解決之道,集團公司根據(jù)實際情況,決定利用高爐年休機會,定于2017年11月1日計劃休風(fēng)8.5天,對該部位進行扒磚重砌,從根本上排除隱患。本文總結(jié)了此次計劃休風(fēng)204小時后高爐爐況的快速恢復(fù)過程。
1 高爐休風(fēng)前狀態(tài)
休風(fēng)前高爐爐況穩(wěn)定順行,高爐休風(fēng)前運行狀況如下:
風(fēng)量5350 m3/min,風(fēng)壓0.380 MPa,頂壓0.220Mpa,富氧率4.5%,風(fēng)溫1200℃,煤氣利用率45.2%;礦批90t,焦批18.3t,負荷4.918;利用系數(shù)2.5 t/m3•d,煤比150 kg/t。
2 休風(fēng)前及休風(fēng)期間高爐處置措施
2.1 休風(fēng)料處理
正確選擇封爐料總焦比是保證開爐后爐缸熱量充足、加速殘留渣鐵熔化及出鐵出渣的關(guān)鍵。1#高爐從爐容及考慮封爐期較長出發(fā),封爐總焦比定為1.2t/t.Fe。
2.1.1 休風(fēng)料負荷調(diào)整
10月30日夜班22:00開始上休風(fēng)料,爐腹、爐腰及爐身下部全部填充凈焦,爐身中上部裝輕負荷料,并在后期加入兩段凈焦,全爐共計加凈焦704t,輕負荷料礦批重減至68t,焦批加至22噸,焦比由正常生產(chǎn)時的355.4kg/t提高到538.6 kg/t,并減少焦丁配量1t/批,全爐焦比1.18t/t.Fe。休風(fēng)料見表1
表1 休風(fēng)料
填充 部位 | 批數(shù) | 礦批 | 焦批 | 燒結(jié) | 球團 | 硅石 | 焦丁 | 焦比 | 焦丁比 |
批 | t | t | t | t | t | t | Kg/t | Kg/t | |
原料批 |
| 85 | 18.3 | 64 | 18 |
| 2.8 | 355.4 | 54.4 |
爐腹 | 22 |
| 22 |
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爐腰 |
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爐身 下部 |
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2 | 68 | 22 | 53 | 15 | 2 | 1.8 | 538.6 | 44.1 | |
6 | 68 | 22 | 53 | 15 | 2 | 1.8 | 538.6 | 44.1 | |
爐身中 、上部 | 6 |
| 22 |
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7 | 68 | 22 | 53 | 15 | 7 | 1.8 | 538.6 | 44.1 | |
4 |
| 22 |
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5 | 68 | 22 | 53 | 15 | 2 | 1.8 | 538.6 | 44.1 | |
爐喉 | |||||||||
全爐 | 61 |
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| 1183 | 43.3 |
2.1.2 休風(fēng)料堿度調(diào)整
休風(fēng)前以【si】0.4%,爐渣堿度為1.28倍調(diào)整堿度,休風(fēng)料預(yù)計【si】2.5%,爐渣堿度為1.0倍調(diào)整堿度。
2.2 休風(fēng)期間高爐保溫措施
為最大限量減少爐缸熱量損失,高爐采取以下保溫措施:(1)休風(fēng)后立即卸下32個風(fēng)口小套,進行徹磚封堵全部風(fēng)口;(2)第一時間更換漏水風(fēng)口,十字測溫停水,并且兩小時檢查一次冷卻設(shè)備,杜絕漏水入爐。(3)優(yōu)先安排爐頂設(shè)備的檢修,檢修完成后及早關(guān)爐頂大門。(4)休風(fēng)兩小時后將Ⅰ系、Ⅱ系、高壓水各停一臺泵,高壓水壓由1.06 Mpa→0.61Mpa,Ⅰ系水壓由0.63 Mpa→0.5Mpa,Ⅱ系水壓由0.67 Mpa→0.45Mpa,其水流量變化情況見表2,最大限度減少爐缸熱量流失。(5)風(fēng)口安裝選擇在復(fù)風(fēng)前最后一天作業(yè)。
表2 水量變化情況
| 高壓水m3/h | Ⅰ系m3/h | Ⅱ系m3/h |
休風(fēng)前 | 2180 | 8600 | 1700 |
休風(fēng)后 | 1700 | 6000 | 1400 |
2.3 復(fù)風(fēng)前的準(zhǔn)備工作
2.3.1 做好設(shè)備調(diào)試工作
做好檢修設(shè)備項目的驗收工作及送風(fēng)前的設(shè)備試運轉(zhuǎn),確保設(shè)備的可靠性,避免二次休風(fēng)及減風(fēng),延緩爐況恢復(fù)或者惡化爐況的現(xiàn)象發(fā)生,為加快爐況的恢復(fù)創(chuàng)造了條件。
2.3.2 做好爐前出鐵的準(zhǔn)備工作
送風(fēng)前準(zhǔn)備好工具、河沙、鉤機等機械設(shè)備,復(fù)風(fēng)后考慮爐溫高,渣鐵物理熱差,加上風(fēng)少壓低,渣鐵流動性極差,爐前只用1場鐵口出鐵,將1場主溝砸制旱溝,溝底填充一定量的焦粉,根據(jù)風(fēng)量恢復(fù)情況及渣鐵流動性改善狀況轉(zhuǎn)為1場、3場兩鐵口交替出鐵。
3復(fù)風(fēng)操作
3.1 風(fēng)口布置情況
11月9日19:45復(fù)風(fēng),堵12個風(fēng)口,送風(fēng)風(fēng)口面積0.2575㎡。
3.2 恢復(fù)過程
11月9日19:45送風(fēng),風(fēng)量1500m3/min,風(fēng)壓50kpa,風(fēng)溫800℃,20:30開始走尺,22:00加風(fēng)至2000 m3/min,23:50開第一次鐵口,鐵口空吹,隨即堵口,0:44再次打開鐵口,出鐵7噸,未見渣,而后按堵口后間隔一小時左右開鐵口一次,連續(xù)三次均未見渣,至10日早8:00第五次出鐵開始出渣,見渣后開始開風(fēng)口加風(fēng),第一次開鄰近1場鐵口的兩個26#、32#風(fēng)口,風(fēng)量加至2500 m3/min ,而后每兩小時左右捅開兩個風(fēng)口,圍繞1場鐵口先后依次捅開1#、25#、16#、24#、2#、17#風(fēng)口,并隨開風(fēng)口相應(yīng)恢復(fù)對應(yīng)風(fēng)量, 保持風(fēng)速在220m/s左右,至10日15時,風(fēng)量恢復(fù)到4400 m3/min,16時,渣鐵物理熱得到改善,第一次開3場鐵口出鐵,之后出鐵改為1場、3場交替正常出鐵,17時,捅開3場上方10#風(fēng)口,并恢復(fù)富氧量7000 m3/h,并隨渣鐵排放正常,每兩小時捅開一個風(fēng)口,至21時捅開8#風(fēng)口,風(fēng)量恢復(fù)至5000 m3/min,富氧量10000 m3/h,至此,1#高爐在計劃停風(fēng)8.5天,送風(fēng)25小時左右,順利恢復(fù)爐況,兩天后,捅開最后一個風(fēng)口,開始強化冶煉。風(fēng)量恢復(fù)各操作參數(shù)趨勢見圖1,復(fù)風(fēng)后出鐵出渣情況見表3:

表3 復(fù)風(fēng)后出鐵出渣情況
出鐵情況 | |
9日23:50--23:52 | 鐵口空吹 |
10日0:44--0:51 | 出鐵7噸,未見渣 |
10日2:23--3:13 | 鐵37噸,未見渣 |
10日4:16--4:57 | 鐵11噸,未見渣 |
10日7:39--8:58 | 鐵150噸,渣10噸 |
10日10:54--12:03 | 鐵140噸,渣30噸 |
10日13:50--15:03 | 鐵270噸,渣80噸 |
10日16:18--17:40 | 鐵304噸,渣70噸 |
10日18:50--20.03 | 鐵316噸,渣125噸 |
3.3 負荷處理及爐溫變化
送風(fēng)后保持休風(fēng)料各物料批重,5批后將焦批減至18.3t/批,焦比降為450Kg/t,20批后礦批增加到75t/批,焦比恢復(fù)到410Kg/t,40批后礦批增加到80t/批,焦比恢復(fù)到380Kg/t ,60批后礦批恢復(fù)到85t/批,負荷恢復(fù)到休風(fēng)前狀態(tài)。其送風(fēng)后前8次鐵爐溫及渣鐵物理熱情況見表4:
表4復(fù)風(fēng)后爐溫及渣鐵物理熱變化情況
鐵水成分(按罐記錄) |
| |||
Si | Mn | P | S | PT |
1.89 | 0.177 | 0.134 | 0.009 |
|
2.2 | 0.139 | 0.103 | 0.06 |
|
2.17 | 0.138 | 0.086 | 0.065 |
|
2.72 | 0.151 | 0.108 | 0.066 | 1428 |
2.97 | 0.159 | 0.101 | 0.088 | 1428 |
2.43 | 0.15 | 0.113 | 0.113 |
|
2.84 | 0.151 | 0.101 | 0.072 | 1450 |
2.59 | 0.16 | 0.109 | 0.136 | 1450 |
2.63 |
|
| 0.177 | 1470 |
1.49 |
|
| 0.221 | 1470 |
2.73 |
|
| 0.097 | 1485 |
2.98 |
|
| 0.849 | 1478 |
2.68 |
|
| 0.067 | 1486 |
2.1 |
|
| 0.062 | 1482 |
1.21 |
|
| 0.108 | 1473 |
1.33 |
|
| 0.096 | 1480 |
2.1 |
|
| 0.035 | 1489 |
4 幾點總結(jié)
長期休風(fēng)復(fù)風(fēng)順利與否同休風(fēng)爐料的焦比選擇和凈焦安排有直接關(guān)系。因此,高爐長期休風(fēng)時,休風(fēng)料的成分、物化性能、裝料順序等方面都要謹慎,要以開爐送風(fēng)容易,保證爐缸熱量恢復(fù)為目的。本次休風(fēng)料凈焦分兩段裝入,第一段凈焦裝至風(fēng)口上方爐腹部位,接一段輕料后再裝入一段凈焦,有利于復(fù)風(fēng)初期保證料柱的透氣性,避免過早生成熔渣,為恢復(fù)風(fēng)量,爐缸補充熱量創(chuàng)造條件。
復(fù)風(fēng)前期較長一段時間,爐內(nèi)操作要與爐前操作緊密配合。復(fù)風(fēng)初期,爐溫高,爐缸嚴重虧熱,渣鐵物理熱不足,渣鐵流動性極差,加之渣鐵量少,爐內(nèi)操作必須以爐前操作為指導(dǎo),控制好風(fēng)量,不可僅考慮爐內(nèi)參數(shù)而過早過急過大恢復(fù)風(fēng)量,以保證恢復(fù)過程中涼渣涼鐵及時排出,待爐缸熱量得到補充,渣鐵流動性改善后,爐前可以按需隨時出渣出鐵時,可以隨開風(fēng)口加快風(fēng)量恢復(fù)節(jié)奏。
負荷的恢復(fù)前期幅度可大一些,調(diào)整周期要稍長一點,保證恢復(fù)過程中下放爐溫時爐況的平穩(wěn)過渡,避免出現(xiàn)爐溫大幅下行,爐缸熱量積蓄不足,造成恢復(fù)時發(fā)生連續(xù)塌料等事故,焦批較大的可以先恢復(fù)焦批,保持原來較小礦批不變,后期隨著風(fēng)量的恢復(fù),再做礦批上的恢復(fù)加重負荷。
本次休風(fēng)爐渣堿度選擇過低,雖有利于改善渣鐵的流動性,但使得恢復(fù)過程中長時間內(nèi)出現(xiàn)高溫高硫鐵水,給鋼廠生產(chǎn)及魚雷罐的運行帶來一定困難。此點可以在休風(fēng)料中做適當(dāng)修正,也可以在復(fù)風(fēng)后恢復(fù)負荷時作出快速調(diào)整,兼顧爐況順行的同時考慮脫硫要求,減少恢復(fù)爐況期間的高硫生鐵量。
參考文獻
[1] 王筱留. 高爐生產(chǎn)知識問答[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2005.146—147.
[2] 朱苗勇. 現(xiàn)代冶金學(xué) [M],北京:冶金工業(yè)出版社,2005,32-41.
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