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本鋼北營新1#高爐長期休風(fēng)爐況恢復(fù)實踐

來源:2018年第六屆煉鐵對標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

本鋼北營新1#高爐長期休風(fēng)爐況恢復(fù)實踐黃 波(北營煉鐵廠新1#高爐作業(yè)區(qū) 本溪市 117000)摘 要:本文對本鋼北營新1#高爐2017年11月1日長達8.5天(204小時)長期休風(fēng)的爐況恢復(fù)過程操作得…

本鋼北營新1#高爐長期休風(fēng)爐況恢復(fù)實踐

黃 波

(北營煉鐵廠新1#高爐作業(yè)區(qū)  本溪市 117000)


摘  要:本文對本鋼北營新1#高爐2017年11月1日長達8.5天(204小時)長期休風(fēng)的爐況恢復(fù)過程操作得失進行了總結(jié)。包括做好休風(fēng)前的準(zhǔn)備工作,休風(fēng)期間的注意事項,復(fù)風(fēng)恢復(fù)過程中爐內(nèi)操作原則,復(fù)風(fēng)初期爐外生產(chǎn)組織的重點等方面工作,從而實現(xiàn)長期休風(fēng)后高爐爐況的快速恢復(fù)達產(chǎn)。

關(guān)鍵詞:長期休風(fēng),爐況恢復(fù)


本鋼北營新1#高爐是由中冶京城設(shè)計,有效容積3200m3,共設(shè)有4個鐵口,32個風(fēng)口,采用串罐無料鐘爐頂,配置三座旋切頂燃式熱風(fēng)爐和兩座預(yù)熱爐。于2012年11月6日投產(chǎn),2017年投產(chǎn)5年多后,熱風(fēng)爐熱風(fēng)出口三岔口部位磚襯脫落嚴重,使得該部位外皮溫度長期超高,存在重大安全生產(chǎn)隱患,也制約了高爐的強化冶煉以及降成本工作,年中在計劃季休時對該部位進行了兩次澆注耐材和灌漿處理,但并非根本解決之道,集團公司根據(jù)實際情況,決定利用高爐年休機會,定于2017年11月1日計劃休風(fēng)8.5天,對該部位進行扒磚重砌,從根本上排除隱患。本文總結(jié)了此次計劃休風(fēng)204小時后高爐爐況的快速恢復(fù)過程。

1 高爐休風(fēng)前狀態(tài)

休風(fēng)前高爐爐況穩(wěn)定順行,高爐休風(fēng)前運行狀況如下:

風(fēng)量5350 m3/min,風(fēng)壓0.380 MPa,頂壓0.220Mpa,富氧率4.5%,風(fēng)溫1200℃,煤氣利用率45.2%;礦批90t,焦批18.3t,負荷4.918;利用系數(shù)2.5 t/m3•d,煤比150 kg/t。

2 休風(fēng)前及休風(fēng)期間高爐處置措施

2.1 休風(fēng)料處理

正確選擇封爐料總焦比是保證開爐后爐缸熱量充足、加速殘留渣鐵熔化及出鐵出渣的關(guān)鍵。1#高爐從爐容及考慮封爐期較長出發(fā),封爐總焦比定為1.2t/t.Fe。

2.1.1 休風(fēng)料負荷調(diào)整

10月30日夜班22:00開始上休風(fēng)料,爐腹、爐腰及爐身下部全部填充凈焦,爐身中上部裝輕負荷料,并在后期加入兩段凈焦,全爐共計加凈焦704t,輕負荷料礦批重減至68t,焦批加至22噸,焦比由正常生產(chǎn)時的355.4kg/t提高到538.6 kg/t,并減少焦丁配量1t/批,全爐焦比1.18t/t.Fe。休風(fēng)料見表1

1 休風(fēng)料

填充

部位

批數(shù)

礦批

焦批

燒結(jié)

球團

硅石

焦丁

焦比

焦丁比

t

t

t

t

t

t

Kg/t

Kg/t

原料批

85

18.3

64

18

2.8

355.4

54.4

爐腹

22

22

爐腰

爐身

下部

2

68

22

53

15

2

1.8

538.6

44.1

6

68

22

53

15

2

1.8

538.6

44.1

爐身中

、上部

6

22

7

68

22

53

15

7

1.8

538.6

44.1

4

22

5

68

22

53

15

2

1.8

538.6

44.1

爐喉

全爐

61

1183

43.3

2.1.2 休風(fēng)料堿度調(diào)整

休風(fēng)前以【si】0.4%,爐渣堿度為1.28倍調(diào)整堿度,休風(fēng)料預(yù)計【si】2.5%,爐渣堿度為1.0倍調(diào)整堿度。

2.2 休風(fēng)期間高爐保溫措施

為最大限量減少爐缸熱量損失,高爐采取以下保溫措施:(1)休風(fēng)后立即卸下32個風(fēng)口小套,進行徹磚封堵全部風(fēng)口;(2)第一時間更換漏水風(fēng)口,十字測溫停水,并且兩小時檢查一次冷卻設(shè)備,杜絕漏水入爐。(3)優(yōu)先安排爐頂設(shè)備的檢修,檢修完成后及早關(guān)爐頂大門。(4)休風(fēng)兩小時后將Ⅰ系、Ⅱ系、高壓水各停一臺泵,高壓水壓由1.06 Mpa→0.61Mpa,Ⅰ系水壓由0.63 Mpa→0.5Mpa,Ⅱ系水壓由0.67 Mpa→0.45Mpa,其水流量變化情況見表2,最大限度減少爐缸熱量流失。(5)風(fēng)口安裝選擇在復(fù)風(fēng)前最后一天作業(yè)。

2 水量變化情況

高壓水m3/h

m3/h

m3/h

休風(fēng)前

2180

8600

1700

休風(fēng)后

1700

6000

1400

2.3 復(fù)風(fēng)前的準(zhǔn)備工作

2.3.1 做好設(shè)備調(diào)試工作

做好檢修設(shè)備項目的驗收工作及送風(fēng)前的設(shè)備試運轉(zhuǎn),確保設(shè)備的可靠性,避免二次休風(fēng)及減風(fēng),延緩爐況恢復(fù)或者惡化爐況的現(xiàn)象發(fā)生,為加快爐況的恢復(fù)創(chuàng)造了條件。

2.3.2 做好爐前出鐵的準(zhǔn)備工作

送風(fēng)前準(zhǔn)備好工具、河沙、鉤機等機械設(shè)備,復(fù)風(fēng)后考慮爐溫高,渣鐵物理熱差,加上風(fēng)少壓低,渣鐵流動性極差,爐前只用1場鐵口出鐵,將1場主溝砸制旱溝,溝底填充一定量的焦粉,根據(jù)風(fēng)量恢復(fù)情況及渣鐵流動性改善狀況轉(zhuǎn)為1場、3場兩鐵口交替出鐵。

3復(fù)風(fēng)操作

3.1 風(fēng)口布置情況

11月9日19:45復(fù)風(fēng),堵12個風(fēng)口,送風(fēng)風(fēng)口面積0.2575㎡。

3.2 恢復(fù)過程

11月9日19:45送風(fēng),風(fēng)量1500m3/min,風(fēng)壓50kpa,風(fēng)溫800℃,20:30開始走尺,22:00加風(fēng)至2000 m3/min,23:50開第一次鐵口,鐵口空吹,隨即堵口,0:44再次打開鐵口,出鐵7噸,未見渣,而后按堵口后間隔一小時左右開鐵口一次,連續(xù)三次均未見渣,至10日早8:00第五次出鐵開始出渣,見渣后開始開風(fēng)口加風(fēng),第一次開鄰近1場鐵口的兩個26#、32#風(fēng)口,風(fēng)量加至2500 m3/min ,而后每兩小時左右捅開兩個風(fēng)口,圍繞1場鐵口先后依次捅開1#、25#、16#、24#、2#、17#風(fēng)口,并隨開風(fēng)口相應(yīng)恢復(fù)對應(yīng)風(fēng)量, 保持風(fēng)速在220m/s左右,至10日15時,風(fēng)量恢復(fù)到4400 m3/min,16時,渣鐵物理熱得到改善,第一次開3場鐵口出鐵,之后出鐵改為1場、3場交替正常出鐵,17時,捅開3場上方10#風(fēng)口,并恢復(fù)富氧量7000 m3/h,并隨渣鐵排放正常,每兩小時捅開一個風(fēng)口,至21時捅開8#風(fēng)口,風(fēng)量恢復(fù)至5000 m3/min,富氧量10000 m3/h,至此,1#高爐在計劃停風(fēng)8.5天,送風(fēng)25小時左右,順利恢復(fù)爐況,兩天后,捅開最后一個風(fēng)口,開始強化冶煉。風(fēng)量恢復(fù)各操作參數(shù)趨勢見圖1,復(fù)風(fēng)后出鐵出渣情況見表3:

3  復(fù)風(fēng)后出鐵出渣情況

出鐵情況

923:50--23:52

鐵口空吹

100:44--0:51

出鐵7噸,未見渣

102:23--3:13

37噸,未見渣

104:16--4:57

11噸,未見渣

107:39--8:58

150噸,渣10

1010:54--12:03

140噸,渣30

1013:50--15:03

270噸,渣80

1016:18--17:40

304噸,渣70

1018:50--20.03

316噸,渣125

3.3 負荷處理及爐溫變化

送風(fēng)后保持休風(fēng)料各物料批重,5批后將焦批減至18.3t/批,焦比降為450Kg/t,20批后礦批增加到75t/批,焦比恢復(fù)到410Kg/t,40批后礦批增加到80t/批,焦比恢復(fù)到380Kg/t ,60批后礦批恢復(fù)到85t/批,負荷恢復(fù)到休風(fēng)前狀態(tài)。其送風(fēng)后前8次鐵爐溫及渣鐵物理熱情況見表4:

4復(fù)風(fēng)后爐溫及渣鐵物理熱變化情況

鐵水成分(按罐記錄)

Si

Mn

P

S

PT

1.89

0.177

0.134

0.009

2.2

0.139

0.103

0.06

2.17

0.138

0.086

0.065

2.72

0.151

0.108

0.066

1428

2.97

0.159

0.101

0.088

1428

2.43

0.15

0.113

0.113

2.84

0.151

0.101

0.072

1450

2.59

0.16

0.109

0.136

1450

2.63

0.177

1470

1.49

0.221

1470

2.73

0.097

1485

2.98

0.849

1478

2.68

0.067

1486

2.1

0.062

1482

1.21

0.108

1473

1.33

0.096

1480

2.1

0.035

1489

4 幾點總結(jié)

長期休風(fēng)復(fù)風(fēng)順利與否同休風(fēng)爐料的焦比選擇和凈焦安排有直接關(guān)系。因此,高爐長期休風(fēng)時,休風(fēng)料的成分、物化性能、裝料順序等方面都要謹慎,要以開爐送風(fēng)容易,保證爐缸熱量恢復(fù)為目的。本次休風(fēng)料凈焦分兩段裝入,第一段凈焦裝至風(fēng)口上方爐腹部位,接一段輕料后再裝入一段凈焦,有利于復(fù)風(fēng)初期保證料柱的透氣性,避免過早生成熔渣,為恢復(fù)風(fēng)量,爐缸補充熱量創(chuàng)造條件。

復(fù)風(fēng)前期較長一段時間,爐內(nèi)操作要與爐前操作緊密配合。復(fù)風(fēng)初期,爐溫高,爐缸嚴重虧熱,渣鐵物理熱不足,渣鐵流動性極差,加之渣鐵量少,爐內(nèi)操作必須以爐前操作為指導(dǎo),控制好風(fēng)量,不可僅考慮爐內(nèi)參數(shù)而過早過急過大恢復(fù)風(fēng)量,以保證恢復(fù)過程中涼渣涼鐵及時排出,待爐缸熱量得到補充,渣鐵流動性改善后,爐前可以按需隨時出渣出鐵時,可以隨開風(fēng)口加快風(fēng)量恢復(fù)節(jié)奏。

負荷的恢復(fù)前期幅度可大一些,調(diào)整周期要稍長一點,保證恢復(fù)過程中下放爐溫時爐況的平穩(wěn)過渡,避免出現(xiàn)爐溫大幅下行,爐缸熱量積蓄不足,造成恢復(fù)時發(fā)生連續(xù)塌料等事故,焦批較大的可以先恢復(fù)焦批,保持原來較小礦批不變,后期隨著風(fēng)量的恢復(fù),再做礦批上的恢復(fù)加重負荷。

本次休風(fēng)爐渣堿度選擇過低,雖有利于改善渣鐵的流動性,但使得恢復(fù)過程中長時間內(nèi)出現(xiàn)高溫高硫鐵水,給鋼廠生產(chǎn)及魚雷罐的運行帶來一定困難。此點可以在休風(fēng)料中做適當(dāng)修正,也可以在復(fù)風(fēng)后恢復(fù)負荷時作出快速調(diào)整,兼顧爐況順行的同時考慮脫硫要求,減少恢復(fù)爐況期間的高硫生鐵量。

參考文獻

[1] 王筱留. 高爐生產(chǎn)知識問答[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2005.146—147.

[2] 朱苗勇. 現(xiàn)代冶金學(xué) [M],北京:冶金工業(yè)出版社,2005,32-41.

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