1#高爐“經(jīng)料”下保持鐵水質(zhì)量實踐
來源:2018年第六屆煉鐵對標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
1#高爐“經(jīng)料”下保持鐵水質(zhì)量實踐李國棟(天津鋼鐵集團(tuán)有限公司 天津市 300301)摘 要:2017年在激烈的市場競爭下,低成本、高質(zhì)量成為天鋼扭虧轉(zhuǎn)盈的基礎(chǔ),大量使用低價塊礦成為高爐降低…
1#高爐“經(jīng)料”下保持鐵水質(zhì)量實踐
李國棟
(天津鋼鐵集團(tuán)有限公司 天津市 300301)
摘 要:2017年在激烈的市場競爭下,低成本、高質(zhì)量成為天鋼扭虧轉(zhuǎn)盈的基礎(chǔ),大量使用低價塊礦成為高爐降低成本重要手段,隨之帶來的負(fù)面影響就是鐵水質(zhì)量的下降,為了解決鐵水質(zhì)量下降問題,天鋼煉鐵廠1#高爐在“經(jīng)料”下,通過加強(qiáng)原燃料質(zhì)量監(jiān)控、適當(dāng)提高高爐爐渣堿度、通過上部下部調(diào)劑穩(wěn)定氣流等手段,提高高爐對原燃料的適應(yīng)性,穩(wěn)定爐況,達(dá)到提高鐵水質(zhì)量的目的。
關(guān)鍵詞: 高爐;鐵水;質(zhì)量
Key words: blast furnace molten quality
1 概 述
天鋼l號高爐2000m3,2003年5月投產(chǎn),近年來年一級品率一直保持在85%以上,2017年,為應(yīng)對市場競爭,降低成本,進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量,成為降本增效的重頭戲。2017年初,公司制定了詳盡的質(zhì)量考核管理規(guī)定,對高爐主要考核[Si]、[S],分別要求[Si]<0.45%,[S]<0.035%,達(dá)到90%,為響應(yīng)公司號召,進(jìn)一步提高和穩(wěn)定鐵水質(zhì)量,1#高爐積極采取措施,分析影響因素,制定管理措施,達(dá)到一定效果。
2 制度管理實踐
2.1 保持爐況穩(wěn)定順行
保持爐況順行是提高和穩(wěn)定鐵水質(zhì)量的前提和基礎(chǔ),通過選擇合適的送風(fēng)制度,優(yōu)化冶煉強(qiáng)度和裝料制度,加強(qiáng)原燃料檢驗分析,及時掌握外圍變化,通過及時調(diào)劑,保證爐況的穩(wěn)定和順行,為提高和穩(wěn)定鐵水質(zhì)量奠定基礎(chǔ)。在送風(fēng)制度方面,采取加長風(fēng)口、縮小風(fēng)口面積,風(fēng)口長度由原先的470mm增長到500mm,風(fēng)口直徑由8個直徑130mm的風(fēng)口,減少到全部為直徑120mm的風(fēng)口,風(fēng)口面積減少0.157㎡,彌補(bǔ)風(fēng)溫下降對實際風(fēng)速的影響,保證爐缸活躍度,穩(wěn)定鐵水質(zhì)量。上部裝料制度調(diào)整采取適當(dāng)中心加焦,保證中心氣流,適當(dāng)抑制邊緣氣流的制度,既可以保證氣流分布相對穩(wěn)定,杜絕失常,也有利于減少壁體波動,保持合理爐型,保證了熱制度的穩(wěn)定,有保證了鐵水質(zhì)量的穩(wěn)定。
2.2 加強(qiáng)工藝紀(jì)律考核
針對2017年公司提出為下游工序服務(wù)的要求,1#高爐成立“提高和穩(wěn)定鐵水質(zhì)量攻關(guān)”小組,要求“明確目標(biāo),落實責(zé)任,統(tǒng)一操作,穩(wěn)定提高鐵水質(zhì)量”。首先、加強(qiáng)工藝紀(jì)律考核,通過全員投入產(chǎn)出考核對爐內(nèi)操作提出更高要,對爐溫、鐵水中硫、爐渣堿度提出具體考核指標(biāo),連續(xù)3爐鐵超出方針按照生產(chǎn)事故考核。對工長工作做了進(jìn)一步要求,下發(fā)了爐內(nèi)管理考核細(xì)則,內(nèi)容增加了:①鐵前和鐵中看風(fēng)口,加強(qiáng)對爐溫趨勢的預(yù)判,做到及時調(diào)整,較少爐溫波動;②增加看料次數(shù),由每班一次增加到,每班兩次,通過看料及時發(fā)現(xiàn)原燃料變化,特別是焦炭水分變化,及時調(diào)整熱量,穩(wěn)定爐溫;③完善交接班制度,工長交接時分析本班操作,為下班提出操作意見,統(tǒng)一思想,連貫操作,提高工長操作水平,減少人為操作對鐵水質(zhì)量造成的不利不利影響。其次、加強(qiáng)對上料、爐前工藝紀(jì)律管理,圍繞高爐穩(wěn)定順行的目標(biāo),重點抓好槽下篩分、出鐵正點率、鐵口深度合格率三個關(guān)鍵點的落實工藝紀(jì)律。槽下增加清篩次數(shù),特別是塊礦篩,做到篩面干凈,保證篩分質(zhì)量;控制篩網(wǎng)T/H值,要求小于120T/H,如果超出,及時調(diào)整閘門,保證篩分效果。為確保工作落實到位,對未完成要求的予以考核,對超額完成的給與獎勵。
2.3 加強(qiáng)原燃料質(zhì)量監(jiān)控,發(fā)生變化及時反應(yīng)
加強(qiáng)入爐原燃料的監(jiān)控,通過MES系統(tǒng),對燒結(jié)礦、焦炭、煤粉成份進(jìn)行監(jiān)控,出現(xiàn)較大波動,及時增加取樣,做到及時調(diào)整,減少因原燃料波動導(dǎo)致鐵水質(zhì)量波動。在班報增加煤粉成份,焦炭成份記錄,可以及時發(fā)現(xiàn)成份波動,方便工長調(diào)整。增加看料次數(shù),每班看料兩次,每班做焦炭水分一次,對原燃料變化情況做到心中有數(shù),發(fā)現(xiàn)變化大,及時加送抽檢樣。
2.4 選擇合適的熱制度
在高爐熱制度的控制中,堅持“降硅不降熱,虧熱不降硅”的原則。加強(qiáng)鐵水物理熱控制,物理熱方針由>1490℃提高到>1500℃,在保證物理熱的前提下將[Si]操作方針下放到0.30%,實現(xiàn)低[Si]操作。從圖1可以看出,2017年月平均物理熱都在1500℃以上,鐵水中[Si]通過4個月的摸索,基本穩(wěn)定在0.35%左右,實現(xiàn)了低[Si]操作,同時也提高了爐溫的穩(wěn)定性。

圖1 天鋼2000m3高爐物理熱和鐵水中硅的關(guān)系
2.5 改善高爐爐缸工作狀態(tài)
對鐵水質(zhì)量的好壞起決定性作用的是爐缸工作狀態(tài),均勻的活躍度、充沛的熱量、良好的透氣性和透液性,是降硅脫硫的關(guān)鍵。由于熱風(fēng)爐系統(tǒng)老化,按照熱風(fēng)爐現(xiàn)有條件,無法保證1200℃以上穩(wěn)定風(fēng)溫,退而求其次,將風(fēng)溫穩(wěn)定風(fēng)溫在1190℃,減少因風(fēng)溫波動導(dǎo)致的熱量波動,針對風(fēng)溫水平較低的情況,采取提高富氧、控制煤比、提高煙煤比例等手段來彌補(bǔ)理論燃燒溫度,目前1#高爐理論燃燒溫度可以保持在2250℃左右,滿足基本要求。同時,提高理論風(fēng)速,將理論風(fēng)速由210 m/s提高到220m/s,來降低風(fēng)溫下降對實際風(fēng)度的影響,保證缸活躍度。采取中心加焦的裝料制度,保證中心氣流,減少氣流波動,避免氣流失常,保證高爐熱制度的穩(wěn)定。良好的活躍度和充足的熱量為渣鐵反應(yīng)提供了良好條件,有利于渣鐵間硫分配系數(shù)的提高。
3 操作管理實踐3.1 提高爐渣堿度
爐渣堿度提高可以降低SiO2活度,減少SiO2的還原,同時使軟熔帶下移,軟熔帶厚度變薄,還原硅量減少,有利于低硅冶煉,同時還可以提高爐渣脫硫效率。使軟熔帶位置和厚度的下降,有利于提高渣皮穩(wěn)定性,減少壁體波動。目前1#高爐堿度逐步由1.15-1.18提高到1.18到1.23,既達(dá)到了脫硫效果,又保證了爐渣冶金性能的穩(wěn)定,達(dá)到了良好的效果。
3.2 適當(dāng)抑制邊緣氣流分布,減少壁體波動
邊緣氣流過剩不利于壁體渣皮的穩(wěn)定,經(jīng)常會造成渣皮脫落,壁體波動,渣皮落入爐缸,會對鐵水[Si]、[S]造成影響,短時間內(nèi)產(chǎn)生較大波動。壁體波動較大時,還會造成管道形成,導(dǎo)致爐況失常,對鐵水質(zhì)量造成較大影響。1#高爐上部采用中心加焦布料制度,下部制度采取加長風(fēng)口,縮小風(fēng)口面積,提高鼓風(fēng)動能,保證中心氣流的同時,適當(dāng)抑制邊緣氣流,可以減少邊緣氣流對渣皮的沖刷,穩(wěn)定渣皮,減少壁體波動。

圖2 天鋼2000m3高爐鼓風(fēng)動能
3.3 降低休風(fēng)率
休送風(fēng)時鐵水質(zhì)量會大幅波動,無法避免,所以我們只能通過加強(qiáng)一級點檢和設(shè)備維護(hù),及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備問題,降低因設(shè)備因素造成的減風(fēng)和休風(fēng)。計劃休風(fēng)時,完善休風(fēng)料計算,做好熱量平衡,盡量減少休風(fēng)造成的鐵水質(zhì)量異常爐次。同時加強(qiáng)對計劃檢修的管理,在計劃休風(fēng)時盡可能多的處理設(shè)備隱患和故障,將每季度檢修一次,延長到每半年檢修一次,減少計劃檢修頻次,也有利于穩(wěn)定鐵水質(zhì)量。
3.4 加強(qiáng)日常硫負(fù)荷分析
高爐硫負(fù)荷,指每生產(chǎn)一噸鐵水所需的入爐爐料帶入的總和。高爐硫負(fù)荷的主要來源是焦炭、噴吹煤等燃料。如圖3所示,高爐由焦炭帶入的硫,約占硫負(fù)荷的80%;高爐噴吹煤粉帶入的硫,約占硫負(fù)荷的12%;燒結(jié)礦帶入的硫約占硫負(fù)荷的2%,還有一部分來源于天然富礦,占硫負(fù)荷的6%。

圖3 2017年天鋼2000m3 高爐硫負(fù)荷的分布情況
由于市場競爭形勢嚴(yán)峻,外購的焦炭、高爐噴吹煤、生礦的供應(yīng)量和質(zhì)量并不穩(wěn)定,硫負(fù)荷的波動較大,范圍在4.0kg/tHM-5.0kg/tHM之間波動,對鐵中硫有較大影響。1#高爐采取,每班記錄焦炭、煤粉成分,每日夜班進(jìn)行統(tǒng)計分析,并對硫負(fù)荷進(jìn)行校核,及時調(diào)整爐渣堿度,確保有足夠的脫硫能力。
3.5 加強(qiáng)爐溫控制,確保爐況順行
目前1#高爐操作方針,鐵水硅含量:0.30-0.40%,鐵水硫含量:0.025%到0.035%。日常操作中當(dāng)鐵水中,當(dāng)鐵水含硅量低于0.30%或高于0.40時,及時補(bǔ)充熱量和減少熱量,主要以調(diào)整燃料比為手段,為減少爐溫波動,打好調(diào)劑提前量,工長采取看風(fēng)口和看鐵樣相互結(jié)合的方法來提前判斷爐溫走向,提前調(diào)整,減少爐溫波動。當(dāng)鐵水含硅量低于0.20%時,可以適當(dāng)過量調(diào)劑,盡快將爐溫提上來。當(dāng)鐵水含硅量連續(xù)三爐低于0.20%時,及時插焦5t-1批,適當(dāng)減風(fēng)控制料速,降低負(fù)荷,避免造成爐況失常。當(dāng)物理熱小于1450℃時,操作以提高物理熱為主,及時調(diào)整熱量,放寬鐵水硅含量要求,當(dāng)物理熱大于1450℃時,恢復(fù)正常操作。若物理熱小于1450℃,且爐渣流動性變差時,及時采取插焦操作,并適當(dāng)減風(fēng),盡快提高物理熱,確保爐況順行。
4 效 果通過以上制度和操作上的管理實踐,1#高爐鐵水質(zhì)量和穩(wěn)定性有顯著提高,鐵水合格率保持在100%,一級品率提高4.5%、鐵水中[Si]下降0.06%、鐵水中[S]下降0.004%,滿足公司要求,為下游工序提供了優(yōu)質(zhì)的鐵水。具體數(shù)據(jù)見表1:
表1 2017年月與2016年部分指標(biāo)統(tǒng)計表
時間 | 入爐品位 | [Si] | [S] | 一級品率 | 合格率 | 二元堿度 | 三元堿度 |
2016年 | 55.58 | 0.43 | 0.033 | 87.8 | 100 | 1.17 | 1.37 |
2017年 | 54.93 | 0.37 | 0.029 | 91.3 | 100 | 1.22 | 1.42 |
相比 | -0.65 | -0.06 | -0.004 | 4.5 | 0 | 0.05 | 0.05 |
從表1看出,1#高爐原料條件大幅下降,主要是考慮到成本因素陪吃一些低品位的塊礦,入爐品位下降0.65%,按每下降1%入爐品位,提高燃料比7kg計算,燃料比上升0.65*7=4.55kg,增加了焦炭、煤粉硫帶入量,對鐵水中硫降低造成了不利影響。鐵水含硅量和含硫量進(jìn)一步降低,一級品率提高4.5%,得利于二元、三元堿度的提高。
5 結(jié) 論
2017年度,1#高爐為提高鐵水質(zhì)量和穩(wěn)定性,通過加強(qiáng)對原燃料質(zhì)量監(jiān)控、尋找出合適的造渣制度、選擇合適的上部下部制度,提高工長操作水平等一系列措施,活躍了爐缸,保證了熱量,提高了鐵水質(zhì)量,降低了鐵水中含硅,保證了高爐穩(wěn)定順行,降低了煉鐵成本。鐵水質(zhì)量和穩(wěn)定性的提高也為下游工序進(jìn)一步縮短冶煉時間,冶煉和開發(fā)新品種鋼打下了基礎(chǔ),為天鋼成本降低和技術(shù)進(jìn)步做出了貢獻(xiàn)。
參考文獻(xiàn)
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[2] 寧長龍.降低鐵水硅含量.本鋼技術(shù),2013(5):8.
[3] 林成城.高爐原燃料條件優(yōu)劣的技術(shù)對策.煉鐵,2008(6):5-6.
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