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指標(biāo)

韶鋼六號高爐高生礦比生產(chǎn)實(shí)踐

來源:2019年第七屆煉鐵對標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

韶鋼六號高爐高生礦比生產(chǎn)實(shí)踐 李國權(quán) 王振 柏德春摘 要:韶鋼六號高爐2015年4月19日投產(chǎn),有效爐容1050m3,為降低煉鐵成本六號高爐通過以塊代球生產(chǎn)實(shí)踐,根據(jù)高生礦比爐料特點(diǎn)形成一套…

韶鋼六號高爐高生礦比生產(chǎn)實(shí)踐

 李國權(quán)  王振  柏德春

摘  要:韶鋼六號高爐2015年4月19日投產(chǎn),有效爐容1050m3,為降低煉鐵成本六號高爐通過以塊代球生產(chǎn)實(shí)踐,根據(jù)高生礦比爐料特點(diǎn)形成一套穩(wěn)定的操作模型,入爐生礦比例由20%逐步增加至30%以上,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)型生產(chǎn)爐料結(jié)構(gòu)。

關(guān)鍵詞:高爐;高生礦比;實(shí)踐

根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)鐵成本占鋼材總成本約75%,而原燃料費(fèi)用在鐵水成本中權(quán)重最高,約占鐵水成本的58%~65%,由此降本增效的主要途徑之一便是降低原燃料費(fèi)用。為此,韶鋼六號高爐從優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)出發(fā),通過以塊代球來降低煉鐵成本。韶鋼六號高爐生礦主要是澳大利亞塊礦及賓利塊礦,澳大利亞塊礦一般都是低碳酸鹽性質(zhì)的高品位塊礦,與進(jìn)口酸性球團(tuán)礦相比品位相差不大,對高爐冶煉的影響也不大且價(jià)格優(yōu)惠,是以塊代球的首選生礦。六號高爐進(jìn)行了一系列攻關(guān)實(shí)踐,通過探索適宜比例生礦配比的操作技術(shù)并不斷對其進(jìn)行優(yōu)化,使入爐生礦比例由20%逐步增加至27%以上。

1 高生礦比爐料結(jié)構(gòu)對高爐冶煉的影響

1.1 使高爐軟熔帶上移

一般生礦軟化溫度在850-1050℃,較熟料軟化溫度低約150℃,由于生礦軟化區(qū)間寬、軟化溫度低的特點(diǎn),造成使用高生礦比爐料后,爐料軟熔帶上移,且易粘結(jié)爐墻,同時(shí)影響煤氣利用率降低1%~2%,焦比上升8~10kg/t,爐內(nèi)操作難度增大,若調(diào)劑不當(dāng)易誘發(fā)爐況失常。

1.2 高爐壓差升高,透氣性變差

生礦含有大量結(jié)晶水及碳酸鹽,具有熱爆裂特性且低溫還原粉化率高。同時(shí)由于生礦是天然富礦,露天堆放時(shí)間久,若遇雨季其表面粘附小顆粒礦粉,易造成漏料、堵料和篩分困難,泥巴粉末入爐將影響高爐穩(wěn)定性,易造成爐內(nèi)透氣性變差,使高爐壓差升高、料慢難行。

1.3 堿金屬循環(huán)富集現(xiàn)象加劇

由于生礦未進(jìn)行加工處理,有害元素含量較高,特別是堿金屬雜質(zhì)、硫、磷的含量相對較高,若高爐日常操作不到位,極易造成堿金屬循環(huán)富集從而導(dǎo)致高爐爐墻結(jié)厚,嚴(yán)重時(shí)會導(dǎo)致高爐結(jié)瘤。從韶鋼六號爐使用情況來看,較長時(shí)間使用賓利塊礦對爐子產(chǎn)生了不利影響,出現(xiàn)爐墻渣皮不穩(wěn)及滑料現(xiàn)象,但因其帶入高爐的總量并不多,所以對高爐負(fù)面影響不大。

2 使用高生礦比爐料的調(diào)節(jié)措施

2.1 強(qiáng)化篩分管理

首先,改變原有篩分給料模式,通過技術(shù)改造增加振頻,控制閘板開度確保合理給料速度,增強(qiáng)篩分效果。同時(shí)將原有篩網(wǎng)全部更換為硅膠篩,既減輕了上料工的清篩工作量,又可保證篩分效果。其次,加大對槽下振篩的管理,以入爐料≤5mm粒級比例不超5%為原則,加強(qiáng)人工清理振篩頻次以減小入爐粉末量,從而保證了雨季天氣時(shí)入爐塊礦的質(zhì)量和正常配比。

2.2 強(qiáng)化上下部調(diào)節(jié),控制合理的氣流分布

高爐調(diào)劑主要追求上穩(wěn)下活,高生礦比爐料入爐后,高爐上部透氣性呈現(xiàn)逐步下行趨勢,針對塊礦含粉率高,軟化溫度低的特點(diǎn),適度將料線由1400mm調(diào)整為1350mm,韶鋼六號高爐主要采取增大布料角差的平坦式布料,穩(wěn)定礦焦平臺并兼顧好中間環(huán)帶煤氣量,以達(dá)到穩(wěn)定邊緣氣流,提高高爐抗干擾能力的目的。高生礦比爐料結(jié)構(gòu)前后布料制度見表1、表2。

1使用20%生礦布料制度

礦批

塊礦比20%

生熟料總布料模式

料線

最大角

角差

34.96t

C

39o

37.5o

35o

32.5o

1400mm

39o

6.5o

3

3

3

2

O

41.5o

39.5o

37o

34.5o

1400mm

41.5o

7o

3

3

3

2

2 使用30%生礦布料制度

礦批

塊礦比30%

生熟料總布料模式

料線

最大角

角差

34.96t

C

39.5o

37o

34.5o

31.5o

26.5o

1400mm

39.5o

13o

2

2

2

2

3

O

41.5o

39.5o

37o

34.5o

31.5o

1400mm

41.5o

10o

2

3

2

2

2

選擇合理的送風(fēng)制度對于煤氣流的初始分布、爐缸的工作狀態(tài)影響重大。由于韶鋼六號高爐爐缸側(cè)壁溫度高,在生產(chǎn)上對冶煉強(qiáng)度產(chǎn)生了一定的制約,六號爐根據(jù)實(shí)際高爐生產(chǎn)狀況通過下部調(diào)劑,合理控制各風(fēng)口的回旋區(qū)長度,如表3所示,均勻爐缸的初始?xì)饬鞣植家孕纬珊侠淼拿簹饬鞣植,同時(shí)保證風(fēng)速和鼓風(fēng)動能從而活躍爐缸并保證爐缸良好的透液性[1],為使用高比例生礦創(chuàng)造條件。

3風(fēng)口尺寸

風(fēng)口號

1#

2#

3#

4#

5#

6#

7#

8#

9#

10#

長度

500cm

500cm

500cm

500cm

500cm

500cm

500cm

500cm

500cm

500cm

直徑

100mm

120mm

115mm

120mm

120mm

120mm

120mm

120mm

115mm

120mm

度數(shù)

風(fēng)口號

11#

12#

13#

14#

15#

16#

17#

18#

19#

20#

長度

500cm

500cm

500cm

500cm

500cm

500cm

500cm

500cm

500cm

500cm

直徑

115mm

120mm

120mm

115mm

120mm

120mm

120mm

100mm

100mm

100mm

度數(shù)

2.3 控制合理的爐溫及爐渣堿度

在爐溫控制方面,韶鋼六號爐硅素標(biāo)準(zhǔn)為:0.25%~0.55%,物理熱為:1455~1485℃控制。爐溫控制見圖1所示。操作上頂壓設(shè)定值為:165kpa,壓差控制標(biāo)準(zhǔn)為小于155kpa。


嚴(yán)格控制好爐渣堿度確保爐渣具有良好流動性。韶鋼爐料主要特征是含鋁較高,為確保渣鐵流動性,高爐操作一般會適度配加錳礦或中云石,通過渣性能試驗(yàn)得出六號爐爐渣堿度控制在1.2~1.25時(shí)爐渣黏度相對合適且穩(wěn)定性好,易形成穩(wěn)定的渣皮,為高生礦比爐料結(jié)構(gòu)提供了穩(wěn)定的基礎(chǔ)。

  韶鋼六號爐的實(shí)踐表明在高爐內(nèi)塊礦與高堿度燒結(jié)礦之間存在高溫交互反應(yīng),其結(jié)果能夠明顯改善塊礦自身的軟熔特性,從而可以提高綜合爐料的熔滴性能,增加塊礦的配比不會造成爐渣中Al2O3含量的明顯增加。爐渣成分見表5。

5 爐渣成分%

SiO2

Al2O3

CaO

MgO

SiAlCaMg合計(jì)

S

FeO

R

R3

R4

MgO/Al2O3

Ls

31.49%

15.09%

39.45%

8.37%

94.31

0.96%

0.73%

1.25

1.52

1.03

0.55

75.88

2.4 穩(wěn)定出渣鐵狀況

爐前出渣出鐵質(zhì)量好壞直接關(guān)系爐況。長期出鐵質(zhì)量差,會造成爐內(nèi)氣流不順,提高塊礦比也無從談起。韶鋼六號爐對每爐次鐵的鐵口深度,出鐵時(shí)間、出鐵間隔等都嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)控制,鐵口深度2700~2900mm,出鐵時(shí)間100~120min,出鐵間隔45min從根本上提高了出鐵質(zhì)量。

2.5 提高焦炭質(zhì)量

  提高塊礦比,實(shí)施經(jīng)濟(jì)爐料結(jié)構(gòu),必須保證焦炭的質(zhì)量,尤其是穩(wěn)定焦炭的強(qiáng)度,其強(qiáng)度好壞直接影響爐內(nèi)透氣性和塊礦比的提高。韶鋼六號爐焦炭M40:85%,M10:5.5%,CSR在66以上,CRI在22.5左右,所使用焦炭質(zhì)量為高生礦比爐料結(jié)構(gòu)奠定了基礎(chǔ)。

2.6 提高富氧率

用高富氧率彌補(bǔ)原料質(zhì)量的缺陷。高爐生產(chǎn)實(shí)踐表明,高生礦比情況下必然造成煤氣利用率降低,焦比升高爐況波動加劇。但是通過提高高爐富氧率可以有效彌補(bǔ)原燃料變差所帶來的負(fù)面影響,降低爐況波動保障了高爐穩(wěn)定與順行。目前韶鋼六號爐富氧率3.2%左右,受供氧能力及爐缸側(cè)壁溫度高制約,富氧率并未有效釋放,還有很大空間。

3 提高入爐生礦比例的效益

3.1 高爐爐料結(jié)構(gòu)變化

韶鋼六號高爐通過以塊代球,入爐生礦比由20%升高至28%,球礦由10%減少至2%,最低時(shí)減至0%,以低價(jià)的塊礦代替了價(jià)格高的球團(tuán)礦,得到了經(jīng)濟(jì)型的爐料結(jié)構(gòu)取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益,通過成本核算噸鐵成本降低28元,按照日產(chǎn)3400噸產(chǎn)量計(jì)算日產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益9.52萬元,合計(jì)每月產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益285.6萬元。2019年1~6月份的爐料結(jié)構(gòu)變化情況如表6所示。

6   20196號高爐爐料結(jié)構(gòu)變化情況 %

月份

燒礦

球礦

生礦

1

69.112

10.529

20.359

2

68.345

9.189

22.466

3

69.238

5.161

25.601

4

70.232

3.319

26.449

5

6                      

69.156

71.29

1.980

1.38

28.864

27.33

3.2 高爐生產(chǎn)指標(biāo)情況

通過一系列技術(shù)改造、操作制度的完善及管理制度的改進(jìn),入爐生礦比增加到30.5%,最高日生礦比達(dá)32.5%。高爐各參數(shù)穩(wěn)定順行良好,鐵成本明顯下行,由于六號爐側(cè)壁溫度升高護(hù)爐需要降低冶強(qiáng),前期燃料比指標(biāo)明顯較高,按日常經(jīng)驗(yàn)提高塊礦比燃料比應(yīng)該升高,但實(shí)際數(shù)據(jù)確是下降,筆者認(rèn)為原因有二:一是側(cè)壁溫度高降低冶強(qiáng)后的生產(chǎn)摸索期,二是統(tǒng)計(jì)時(shí)間較短有一定關(guān)系。具體高爐各項(xiàng)指標(biāo)對比如表7所示。

7 高爐各項(xiàng)指標(biāo)

日期

利用系數(shù)

焦比kg/t.fe

煤比kg/t.fe

燃料比kg/t.fe

綜合品位%

生礦比%

20191

2.978

386

137

523

58.08

20.359

20192

2.888

388

149

537

58.12

22.466

20193

2.952

390

139

529

58.07

25.601

20194

2.794

386

146

532

57.82

26.449

20195

20196

3.08

3.13

374

373

157

150

531

522

57.84

57.8

28.864

27.33

4 結(jié)語

1)高生礦比爐料結(jié)構(gòu)下,日常操作中高爐操作者必須根據(jù)攻、守、退原則積極采取相應(yīng)措施,以保證爐況順行。根據(jù)爐況條件逐步增加生礦比例,只有在爐內(nèi)各項(xiàng)制度綜合調(diào)劑配合下,高爐才能保證順行高產(chǎn),同時(shí)為國內(nèi)同類高爐高生礦比爐料結(jié)構(gòu)探索提供了一個(gè)很好的范例。

2)生產(chǎn)實(shí)踐證明為降本增效,優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),根據(jù)生礦的冶金性能特點(diǎn),優(yōu)化選礦實(shí)現(xiàn)以塊代球是一種有效的手段,同時(shí)為經(jīng)濟(jì)型爐料結(jié)構(gòu)指明方向具有重要指導(dǎo)意義。

3)高生礦比爐料結(jié)構(gòu)下,高爐管理者需對各項(xiàng)操作制度實(shí)行細(xì)化管理,原燃料跟蹤,設(shè)備點(diǎn)檢等必須有效落實(shí),從而為高爐生產(chǎn)順行保駕護(hù)航,通過精細(xì)化管理消除高生礦比爐料結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的一系列弊端。

參考文獻(xiàn):

[1] 王 輝,吳秀龍,王延平. 萊蕪分公司煉鐵廠高鋁礦冶煉生產(chǎn)實(shí)踐[J]. 萊鋼科技,2013(4):7-9.

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