韶鋼六號高爐高生礦比生產(chǎn)實(shí)踐
來源:2019年第七屆煉鐵對標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
韶鋼六號高爐高生礦比生產(chǎn)實(shí)踐 李國權(quán) 王振 柏德春摘 要:韶鋼六號高爐2015年4月19日投產(chǎn),有效爐容1050m3,為降低煉鐵成本六號高爐通過以塊代球生產(chǎn)實(shí)踐,根據(jù)高生礦比爐料特點(diǎn)形成一套…
韶鋼六號高爐高生礦比生產(chǎn)實(shí)踐
李國權(quán) 王振 柏德春
摘 要:韶鋼六號高爐2015年4月19日投產(chǎn),有效爐容1050m3,為降低煉鐵成本六號高爐通過以塊代球生產(chǎn)實(shí)踐,根據(jù)高生礦比爐料特點(diǎn)形成一套穩(wěn)定的操作模型,入爐生礦比例由20%逐步增加至30%以上,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)型生產(chǎn)爐料結(jié)構(gòu)。
關(guān)鍵詞:高爐;高生礦比;實(shí)踐
根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)鐵成本占鋼材總成本約75%,而原燃料費(fèi)用在鐵水成本中權(quán)重最高,約占鐵水成本的58%~65%,由此降本增效的主要途徑之一便是降低原燃料費(fèi)用。為此,韶鋼六號高爐從優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)出發(fā),通過以塊代球來降低煉鐵成本。韶鋼六號高爐生礦主要是澳大利亞塊礦及賓利塊礦,澳大利亞塊礦一般都是低碳酸鹽性質(zhì)的高品位塊礦,與進(jìn)口酸性球團(tuán)礦相比品位相差不大,對高爐冶煉的影響也不大且價(jià)格優(yōu)惠,是以塊代球的首選生礦。六號高爐進(jìn)行了一系列攻關(guān)實(shí)踐,通過探索適宜比例生礦配比的操作技術(shù)并不斷對其進(jìn)行優(yōu)化,使入爐生礦比例由20%逐步增加至27%以上。
1 高生礦比爐料結(jié)構(gòu)對高爐冶煉的影響
1.1 使高爐軟熔帶上移
一般生礦軟化溫度在850-1050℃,較熟料軟化溫度低約150℃,由于生礦軟化區(qū)間寬、軟化溫度低的特點(diǎn),造成使用高生礦比爐料后,爐料軟熔帶上移,且易粘結(jié)爐墻,同時(shí)影響煤氣利用率降低1%~2%,焦比上升8~10kg/t,爐內(nèi)操作難度增大,若調(diào)劑不當(dāng)易誘發(fā)爐況失常。
1.2 高爐壓差升高,透氣性變差
生礦含有大量結(jié)晶水及碳酸鹽,具有熱爆裂特性且低溫還原粉化率高。同時(shí)由于生礦是天然富礦,露天堆放時(shí)間久,若遇雨季其表面粘附小顆粒礦粉,易造成漏料、堵料和篩分困難,泥巴粉末入爐將影響高爐穩(wěn)定性,易造成爐內(nèi)透氣性變差,使高爐壓差升高、料慢難行。
1.3 堿金屬循環(huán)富集現(xiàn)象加劇
由于生礦未進(jìn)行加工處理,有害元素含量較高,特別是堿金屬雜質(zhì)、硫、磷的含量相對較高,若高爐日常操作不到位,極易造成堿金屬循環(huán)富集從而導(dǎo)致高爐爐墻結(jié)厚,嚴(yán)重時(shí)會導(dǎo)致高爐結(jié)瘤。從韶鋼六號爐使用情況來看,較長時(shí)間使用賓利塊礦對爐子產(chǎn)生了不利影響,出現(xiàn)爐墻渣皮不穩(wěn)及滑料現(xiàn)象,但因其帶入高爐的總量并不多,所以對高爐負(fù)面影響不大。
2 使用高生礦比爐料的調(diào)節(jié)措施
2.1 強(qiáng)化篩分管理
首先,改變原有篩分給料模式,通過技術(shù)改造增加振頻,控制閘板開度確保合理給料速度,增強(qiáng)篩分效果。同時(shí)將原有篩網(wǎng)全部更換為硅膠篩,既減輕了上料工的清篩工作量,又可保證篩分效果。其次,加大對槽下振篩的管理,以入爐料≤5mm粒級比例不超5%為原則,加強(qiáng)人工清理振篩頻次以減小入爐粉末量,從而保證了雨季天氣時(shí)入爐塊礦的質(zhì)量和正常配比。
2.2 強(qiáng)化上下部調(diào)節(jié),控制合理的氣流分布
高爐調(diào)劑主要追求上穩(wěn)下活,高生礦比爐料入爐后,高爐上部透氣性呈現(xiàn)逐步下行趨勢,針對塊礦含粉率高,軟化溫度低的特點(diǎn),適度將料線由1400mm調(diào)整為1350mm,韶鋼六號高爐主要采取增大布料角差的平坦式布料,穩(wěn)定礦焦平臺并兼顧好中間環(huán)帶煤氣量,以達(dá)到穩(wěn)定邊緣氣流,提高高爐抗干擾能力的目的。高生礦比爐料結(jié)構(gòu)前后布料制度見表1、表2。
表1使用20%生礦布料制度
礦批 | 塊礦比20% | 生熟料總布料模式 | 料線 | 最大角 | 角差 | ||||
34.96t | C | 39o | 37.5o | 35o | 32.5o |
| 1400mm | 39o | 6.5o |
3 | 3 | 3 | 2 |
| |||||
O | 41.5o | 39.5o | 37o | 34.5o |
| 1400mm | 41.5o | 7o | |
3 | 3 | 3 | 2 |
| |||||
表2 使用30%生礦布料制度
礦批 | 塊礦比30% | 生熟料總布料模式 | 料線 | 最大角 | 角差 | ||||
34.96t | C | 39.5o | 37o | 34.5o | 31.5o | 26.5o | 1400mm | 39.5o | 13o |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
O | 41.5o | 39.5o | 37o | 34.5o | 31.5o | 1400mm | 41.5o | 10o | |
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
選擇合理的送風(fēng)制度對于煤氣流的初始分布、爐缸的工作狀態(tài)影響重大。由于韶鋼六號高爐爐缸側(cè)壁溫度高,在生產(chǎn)上對冶煉強(qiáng)度產(chǎn)生了一定的制約,六號爐根據(jù)實(shí)際高爐生產(chǎn)狀況通過下部調(diào)劑,合理控制各風(fēng)口的回旋區(qū)長度,如表3所示,均勻爐缸的初始?xì)饬鞣植家孕纬珊侠淼拿簹饬鞣植,同時(shí)保證風(fēng)速和鼓風(fēng)動能從而活躍爐缸并保證爐缸良好的透液性[1],為使用高比例生礦創(chuàng)造條件。
表3風(fēng)口尺寸
風(fēng)口號 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# |
長度 | 500cm | 500cm | 500cm | 500cm | 500cm | 500cm | 500cm | 500cm | 500cm | 500cm |
直徑 | 100mm | 120mm | 115mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 115mm | 120mm |
度數(shù) | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° |
風(fēng)口號 | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# | 18# | 19# | 20# |
長度 | 500cm | 500cm | 500cm | 500cm | 500cm | 500cm | 500cm | 500cm | 500cm | 500cm |
直徑 | 115mm | 120mm | 120mm | 115mm | 120mm | 120mm | 120mm | 100mm | 100mm | 100mm |
度數(shù) | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 3° | 3° | 3° |
2.3 控制合理的爐溫及爐渣堿度
在爐溫控制方面,韶鋼六號爐硅素標(biāo)準(zhǔn)為:0.25%~0.55%,物理熱為:1455~1485℃控制。爐溫控制見圖1所示。操作上頂壓設(shè)定值為:165kpa,壓差控制標(biāo)準(zhǔn)為小于155kpa。

嚴(yán)格控制好爐渣堿度確保爐渣具有良好流動性。韶鋼爐料主要特征是含鋁較高,為確保渣鐵流動性,高爐操作一般會適度配加錳礦或中云石,通過渣性能試驗(yàn)得出六號爐爐渣堿度控制在1.2~1.25時(shí)爐渣黏度相對合適且穩(wěn)定性好,易形成穩(wěn)定的渣皮,為高生礦比爐料結(jié)構(gòu)提供了穩(wěn)定的基礎(chǔ)。
韶鋼六號爐的實(shí)踐表明在高爐內(nèi)塊礦與高堿度燒結(jié)礦之間存在高溫交互反應(yīng),其結(jié)果能夠明顯改善塊礦自身的軟熔特性,從而可以提高綜合爐料的熔滴性能,增加塊礦的配比不會造成爐渣中Al2O3含量的明顯增加。爐渣成分見表5。
表5 爐渣成分(%)
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | SiAlCaMg合計(jì) | S | FeO | R | R3 | R4 | MgO/Al2O3 | Ls | |
31.49% | 15.09% | 39.45% | 8.37% | 94.31 | 0.96% | 0.73% | 1.25 | 1.52 | 1.03 | 0.55 | 75.88 | |
2.4 穩(wěn)定出渣鐵狀況
爐前出渣出鐵質(zhì)量好壞直接關(guān)系爐況。長期出鐵質(zhì)量差,會造成爐內(nèi)氣流不順,提高塊礦比也無從談起。韶鋼六號爐對每爐次鐵的鐵口深度,出鐵時(shí)間、出鐵間隔等都嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)控制,鐵口深度2700~2900mm,出鐵時(shí)間100~120min,出鐵間隔45min從根本上提高了出鐵質(zhì)量。
2.5 提高焦炭質(zhì)量
提高塊礦比,實(shí)施經(jīng)濟(jì)爐料結(jié)構(gòu),必須保證焦炭的質(zhì)量,尤其是穩(wěn)定焦炭的強(qiáng)度,其強(qiáng)度好壞直接影響爐內(nèi)透氣性和塊礦比的提高。韶鋼六號爐焦炭M40:85%,M10:5.5%,CSR在66以上,CRI在22.5左右,所使用焦炭質(zhì)量為高生礦比爐料結(jié)構(gòu)奠定了基礎(chǔ)。
2.6 提高富氧率
用高富氧率彌補(bǔ)原料質(zhì)量的缺陷。高爐生產(chǎn)實(shí)踐表明,高生礦比情況下必然造成煤氣利用率降低,焦比升高爐況波動加劇。但是通過提高高爐富氧率可以有效彌補(bǔ)原燃料變差所帶來的負(fù)面影響,降低爐況波動保障了高爐穩(wěn)定與順行。目前韶鋼六號爐富氧率3.2%左右,受供氧能力及爐缸側(cè)壁溫度高制約,富氧率并未有效釋放,還有很大空間。
3 提高入爐生礦比例的效益
3.1 高爐爐料結(jié)構(gòu)變化
韶鋼六號高爐通過以塊代球,入爐生礦比由20%升高至28%,球礦由10%減少至2%,最低時(shí)減至0%,以低價(jià)的塊礦代替了價(jià)格高的球團(tuán)礦,得到了經(jīng)濟(jì)型的爐料結(jié)構(gòu)取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益,通過成本核算噸鐵成本降低28元,按照日產(chǎn)3400噸產(chǎn)量計(jì)算日產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益9.52萬元,合計(jì)每月產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益285.6萬元。2019年1~6月份的爐料結(jié)構(gòu)變化情況如表6所示。
表6 2019年6號高爐爐料結(jié)構(gòu)變化情況 %
月份 | 燒礦 | 球礦 | 生礦 |
1 | 69.112 | 10.529 | 20.359 |
2 | 68.345 | 9.189 | 22.466 |
3 | 69.238 | 5.161 | 25.601 |
4 | 70.232 | 3.319 | 26.449 |
5 6 | 69.156 71.29 | 1.980 1.38 | 28.864 27.33 |
3.2 高爐生產(chǎn)指標(biāo)情況
通過一系列技術(shù)改造、操作制度的完善及管理制度的改進(jìn),入爐生礦比增加到30.5%,最高日生礦比達(dá)32.5%。高爐各參數(shù)穩(wěn)定順行良好,鐵成本明顯下行,由于六號爐側(cè)壁溫度升高護(hù)爐需要降低冶強(qiáng),前期燃料比指標(biāo)明顯較高,按日常經(jīng)驗(yàn)提高塊礦比燃料比應(yīng)該升高,但實(shí)際數(shù)據(jù)確是下降,筆者認(rèn)為原因有二:一是側(cè)壁溫度高降低冶強(qiáng)后的生產(chǎn)摸索期,二是統(tǒng)計(jì)時(shí)間較短有一定關(guān)系。具體高爐各項(xiàng)指標(biāo)對比如表7所示。
表7 高爐各項(xiàng)指標(biāo)
日期 | 利用系數(shù) | 焦比kg/t.fe | 煤比kg/t.fe | 燃料比kg/t.fe | 綜合品位% | 生礦比% |
2019年1月 | 2.978 | 386 | 137 | 523 | 58.08 | 20.359 |
2019年2月 | 2.888 | 388 | 149 | 537 | 58.12 | 22.466 |
2019年3月 | 2.952 | 390 | 139 | 529 | 58.07 | 25.601 |
2019年4月 | 2.794 | 386 | 146 | 532 | 57.82 | 26.449 |
2019年5月 2019年6月 | 3.08 3.13 | 374 373 | 157 150 | 531 522 | 57.84 57.8 | 28.864 27.33 |
4 結(jié)語
1)高生礦比爐料結(jié)構(gòu)下,日常操作中高爐操作者必須根據(jù)攻、守、退原則積極采取相應(yīng)措施,以保證爐況順行。根據(jù)爐況條件逐步增加生礦比例,只有在爐內(nèi)各項(xiàng)制度綜合調(diào)劑配合下,高爐才能保證順行高產(chǎn),同時(shí)為國內(nèi)同類高爐高生礦比爐料結(jié)構(gòu)探索提供了一個(gè)很好的范例。
2)生產(chǎn)實(shí)踐證明為降本增效,優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),根據(jù)生礦的冶金性能特點(diǎn),優(yōu)化選礦實(shí)現(xiàn)以塊代球是一種有效的手段,同時(shí)為經(jīng)濟(jì)型爐料結(jié)構(gòu)指明方向具有重要指導(dǎo)意義。
3)高生礦比爐料結(jié)構(gòu)下,高爐管理者需對各項(xiàng)操作制度實(shí)行細(xì)化管理,原燃料跟蹤,設(shè)備點(diǎn)檢等必須有效落實(shí),從而為高爐生產(chǎn)順行保駕護(hù)航,通過精細(xì)化管理消除高生礦比爐料結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的一系列弊端。
參考文獻(xiàn):
[1] 王 輝,吳秀龍,王延平. 萊蕪分公司煉鐵廠高鋁礦冶煉生產(chǎn)實(shí)踐[J]. 萊鋼科技,2013(4):7-9.
- [騰訊]
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