中天鋼鐵高堿度燒結(jié)研究與實踐
來源:2019年第七屆煉鐵對標、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
中天鋼鐵高堿度燒結(jié)研究與實踐張俊杰 裴元東 周曉冬 張巧玉 管振列 周翔(中天鋼鐵集團有限公司)摘 要:中天燒結(jié)在550m2燒結(jié)機大修期間,為了確保高爐生產(chǎn)需要,對4臺180m2燒結(jié)機的堿…
中天鋼鐵高堿度燒結(jié)研究與實踐
張俊杰 裴元東 周曉冬 張巧玉 管振列 周翔
(中天鋼鐵集團有限公司)
摘 要:中天燒結(jié)在550m2燒結(jié)機大修期間,為了確保高爐生產(chǎn)需要,對4臺180m2燒結(jié)機的堿度進行了調(diào)整,采用提高生石灰配比的方式,堿度中線從2.1調(diào)整到2.25。高堿度燒結(jié)期間,成分上表現(xiàn)出燒結(jié)礦S含量升高、FeO含量降低的特點;指標上表現(xiàn)出料層透氣性改善、負壓降低的特點,高堿度期間燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量得到保證,強度最高的堿度范圍在2.15-2.2。但超高堿度燒結(jié)也出現(xiàn)了燒結(jié)礦堿度波動率增大的問題,尤其燒結(jié)料厚越高堿度波動率越大。從本次工業(yè)試驗來看,高堿度燒結(jié)中線控制不宜超過2.25。原輔料尤其白灰質(zhì)量的穩(wěn)定供應(yīng)是發(fā)揮高堿度燒結(jié)優(yōu)勢的保障。
關(guān)鍵詞:燒結(jié);高堿度;分析;實踐
1 前言
高堿度燒結(jié)是近幾十年來不斷發(fā)展成熟的工藝,也是燒結(jié)發(fā)展鐵酸鈣優(yōu)質(zhì)粘結(jié)相、高爐爐料中搭配酸性球團/塊礦的必需。在近幾年環(huán)保管控背景下,燒結(jié)常因限產(chǎn)而堿度升高到較高水平,但燒結(jié)礦的堿度并不是越高越好,過高的堿度可能帶來正硅酸鈣含量高、燒結(jié)礦難滴落等負面問題。
中天鋼鐵共有550m2和4*180m2五臺燒結(jié)機,高爐爐料結(jié)構(gòu)中燒結(jié)礦比例在70%水平。550m2燒結(jié)機自2019年4月9日至5月23日組織大修,期間為了確保高爐生產(chǎn)需求,4月9日對4臺550m2燒結(jié)的堿度中線調(diào)整至2.25,后供礦壓力減緩后,堿度中線自4月23日調(diào)增至2.20,550 m2檢修結(jié)束后堿度中線回歸至2.15。堿度調(diào)整路徑如下:
表1 堿度中線調(diào)整情況
時間 | 堿度中線 |
3月1日-3月8日 | R=2.10 |
3月8日-3月16日 | R=2.15 |
3月16日-4月9日 | R=2.20 |
4月9日-4月23日 | R=2.25 |
4月23日-5月24日 | R=2.20 |
5月24日-5月31日 | R=2.15 |
根據(jù)這一階段生產(chǎn)數(shù)據(jù)的變化,分析總結(jié)了中天高堿度燒結(jié)的情況和特點,以為后續(xù)生產(chǎn)提供參考。
2 高堿度期間燒結(jié)礦成分變化特點
2.1 燒結(jié)礦的S含量
燒結(jié)過程中,燒結(jié)料中S的脫除率基本在90%水平,剩余的S則進入燒結(jié)礦,進而帶給高爐?鄢现蠸含量波動的影響,如圖1中大數(shù)據(jù)分析可知,隨著中天南區(qū)燒結(jié)礦堿度從1.9增到2.4,燒結(jié)礦的S含量呈現(xiàn)升高趨勢。從回歸公式看,基本上燒結(jié)礦的堿度每升高0.1,燒結(jié)礦的S含量增加0.0031-0.0034%。則在燒結(jié)礦堿度從2.1增加到2.3過程中,隨著有時堿度的波動,則燒結(jié)礦S含量整體上升0.01%是可預(yù)期的。
分析原因,認為主要是兩方面原因?qū)е赂邏A度下燒結(jié)礦S含量升高:
1)高堿度燒結(jié)固S。隨著燒結(jié)礦堿度的逐步提高,CaO含量繼續(xù)增加,則燒結(jié)礦固S的作用進一步強化,發(fā)生如下反應(yīng)。
CaO+S→CaS+O
2)高堿度燒結(jié)液相熔點降低。在實踐范圍內(nèi),隨著燒結(jié)礦堿度的逐步提高,燒結(jié)液相熔點繼續(xù)降低,在一定燃料條件下,一方面液相數(shù)量增多,另一方面燒結(jié)溫度降低,最終不利于燒結(jié)過程中的脫硫反應(yīng),使S固結(jié)到燒結(jié)礦中的量增加。


圖1 南區(qū)燒結(jié)礦堿度與S含量的關(guān)系
2.2 燒結(jié)礦FeO含量
中天燒結(jié)礦的FeO目前按7-8%控制。在550m2大修期間,180m2燒結(jié)機的FeO常在低限波動,個別時候通過增加燃料配比也難使FeO升高。圖2所示為南區(qū)180m2燒結(jié)礦堿度與FeO含量的關(guān)系。
整體上看,雖然堿度和FeO二者的趨勢不明顯,但仍可看出隨著堿度的提高,F(xiàn)eO有一定降低趨勢。這主要是由于燃料配比等影響FeO的眾多因素也在變化。


圖2 南區(qū)燒結(jié)礦堿度與FeO含量的關(guān)系
分析堿度提高后會使FeO降低的原因如下:
隨著燒結(jié)礦堿度的提高,CaO含量增加,燒結(jié)液相的熔點將進一步降低(如圖3所示),有助于在低溫下生成較多的鐵酸鈣相。在燒結(jié)燃料配比不變時,燒結(jié)的液相量將增多。因此整體上堿度提高有利于操作上降低燃料配比,尤其對于沒有石灰石分解吸熱而言。同時厚料層條件下,蓄熱作用更強,因此燃料配比可進一步下降。即一定的燃料即可以保證燒結(jié)過程需要的液相量,生成最佳的粘結(jié)相鐵酸鈣。

圖3 相圖CaO-Fe2O3
值得注意的是,在這種背景下,繼續(xù)提高燃料配比將會增加燒結(jié)過程的熱量,不僅破壞鐵酸鈣相(高溫分解),也讓更多的礦粉熔化形成液相——如果液相過多,燒結(jié)礦的強度不一定提高,反而容易形成大孔薄壁結(jié)構(gòu),同時燒結(jié)礦的還原性肯定變差,反而不利于高爐燃料比等指標;同時液相過多也不利于燒結(jié)脫硫反應(yīng),會使燒結(jié)礦S含量升高。
因此,最關(guān)鍵的問題是高堿度燒結(jié)雖然FeO不高,但液相已足夠,而不是普通燒結(jié)時靠“提高燃料配比—提高FeO/提高液相量—改善燒結(jié)礦質(zhì)量”的邏輯。
因此,超高堿度燒結(jié)FeO控制應(yīng)適當放低。
同時,F(xiàn)eO的控制也應(yīng)與SiO2含量相匹配。低硅條件應(yīng)提高FeO來保強度;但在高硅條件下,F(xiàn)eO含量可適當放低,避免高SiO2高FeO條件下生成較多的硅酸鐵相,反而不利于高爐爐內(nèi)的透氣性。在中天高堿度期間,燒結(jié)礦的SiO2含量在5.3%水平,則FeO含量在8%水平是可行的;個別時候SiO2含量波動在5.5-6.0%,則FeO含量適當放低到7-7.5%對燒結(jié)整體有利。
3 高堿度期間燒結(jié)礦質(zhì)量變化特點
3.1 廢氣溫度和透氣性
燒結(jié)廢氣溫度受上料量、料層負壓影響較大。但同時與燒結(jié)礦堿度也有一定關(guān)系。整體上看,隨著燒結(jié)礦堿度進一步提升,廢氣溫度有升高趨勢;圖4和圖5所示分別為燒結(jié)礦堿度與廢氣溫度的推移圖。后期南區(qū)180m2篦條的糊堵后,廢氣溫度提高,與堿度沒有對應(yīng)關(guān)系。一燒結(jié)堿度從2.15到2.25時,廢氣溫度平均值也從135℃提到141℃;旧蠅A度提高0.1,廢氣溫度中線提高約5-10℃。

圖4 燒結(jié)礦R和SiO2推移圖

圖5 燒結(jié)廢氣溫度推移圖
與對廢氣溫度影響類似,高堿度燒結(jié)有利于降低燒結(jié)負壓,如表2所示。但負壓同時受配料的影響,因此對應(yīng)關(guān)系不是很明顯。
3.2 燒結(jié)指標
隨著堿度的提高,一混加水量呈現(xiàn)升高趨勢。這是由于白灰配比增加后,需要更多的水分形成Ca(OH)2膠體,這有助于改善料層的透氣性和加強粘結(jié)效果,降低返礦,最終內(nèi)返礦在提高堿度過程中呈現(xiàn)降低趨勢。其中8#堆水分稍低是由于南非粉替代楊迪粉所致。
高堿度燒結(jié)改善了料層透氣性,粘結(jié)效果好,有利于燒結(jié)提產(chǎn),同時高堿度燒結(jié)也有物料輕、配水高等不利因素,尤其在整個高堿度期間外購灰使用背景下,最終整體上燒結(jié)礦的產(chǎn)量得到了保證。
水分高使的燃料消耗一定程度增加,因此燃料配比降幅不顯著。
在高堿度期間,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)整體上較為穩(wěn)定,燒結(jié)礦質(zhì)量得到了保證。一燒結(jié)和二燒結(jié)轉(zhuǎn)鼓最高對應(yīng)的堿度分別為2.2和2.15。分析認為,二燒結(jié)對提高堿度更敏感的原因是其料層厚度更高,物料的偏析問更大,因此高堿度下物料偏析帶來的負面影響較一燒結(jié)會更大些。
表2 一燒結(jié)堿度中線調(diào)整階段燒結(jié)參數(shù)變化
堿度中線 | 調(diào)整日期 | 堆號 | 換堆時間 | 總管廢氣溫度℃ | 總管負壓Kpa | 返礦率% | 一混加水量t/h | 燃料配比,% | 利用系數(shù) | 轉(zhuǎn)鼓指數(shù),% | ||||||||||||||||
R=2.25 | 4月9日 | 6# | 4月8日 | 141.8 | 13.52 | 14.64 | 23.19 | 4.34 | 1.64 | 77.95 | ||||||||||||||||
R=2.20 | 4月23日 | 6# | 4月23日 | 140.4 | 13.77 | 14.35 | 19.45 | 4.29 | 1.62 | 78.50 | ||||||||||||||||
7# | 4月25日 | 139.9 | 13.60 | 15.54 | 20.23 | 4.11 | 1.62 | 77.92 | 8# | 5月4日 | 139.9 | 13.54 | 15.54 | 18.22 | 4.23 | 1.62 | 77.59 | 9# | 5月18日 | 134.2 | 14.06 | 15.51 | 19.41 | 4.10 | 1.65 | 77.56 |
R=2.15 | 5月24日 | 9# | 5月24日 | 135.5 | 13.54 | 15.57 | 18.24 | 4.22 | 1.65 |
4 高堿度燒結(jié)的成分波動性尤其堿度合格率問題
4.1 生石灰供應(yīng)保障和原輔料成分的穩(wěn)定性
受550大修期間自產(chǎn)灰供應(yīng)量減少,甚至無自產(chǎn)灰情況下,外購灰廠家頻繁切換影響生石灰配比穩(wěn)定。
燒結(jié)堿度中線調(diào)整對燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定性、亞鐵百分比含量變化均有不同程度影響。二元堿度受CaO和SiO2含量變化影響較大。高堿度燒結(jié)下,因生石灰配比較大,最高達到6.35%,生石灰質(zhì)量波動對燒結(jié)礦堿度帶來較大影響。同時,各類原輔料成分穩(wěn)定性也有影響。
堿度中線變化時,燒結(jié)礦堿度合格率如表3和表4所示。整體上看,燒結(jié)礦堿度合格率隨著堿度提高而下降,尤其對于二燒結(jié)而言,這與外購生石灰使用比例較大、生石灰氧化鈣含量波動大、生石灰因供應(yīng)量頻繁切換生石灰倉、熔劑下料波動、超厚料層燒結(jié)均有關(guān)。一燒結(jié)在4月9日堿度合格率上升是因為550燒結(jié)機大修后,180-2#的生石灰供應(yīng)單位進行了調(diào)整,僅保留了一家外供單位,生石灰使用比例、質(zhì)量穩(wěn)定性均改善,故堿度合格率有明顯上升。
4.2 超厚料層偏析問題
在中天當前較高厚料層的條件下,物料的偏析本身較大,堿度的提高將加劇偏析,最終使燒結(jié)礦成分存在一定波動性。同時,在目前幾臺機的圓輥下輥式布料器受料點太低,九輥/七輥實際僅發(fā)揮3-4輥的作用,布料器起到均勻偏析的效果較弱,也不利于燒結(jié)成分的均勻化,后續(xù)有改造機會應(yīng)進行相應(yīng)改造調(diào)整。
4.3 低比例燒結(jié)礦問題
高堿度燒結(jié)伴隨高爐爐料結(jié)構(gòu)中低入爐燒結(jié)礦比例。在超厚料層條件下,大量塊礦和球團作為高爐返礦返回燒結(jié)利用,尤其粒度較粗的塊礦回用燒結(jié),粗粒度物料偏析到料層底部,且難以制粒和成礦,最終將加大燒結(jié)礦成分的不均勻性。
另外,非定時和量少的取樣化驗也對燒結(jié)礦成分穩(wěn)定性有一定影響。在燒結(jié)物料偏析布料下,料層上下部燒結(jié)礦的成分不可能像球團一樣基本接近(料層上下部燒結(jié)堿度差異在0.3以上——高堿度燒結(jié)會進一步放大這一問題——這也是高堿度燒結(jié)期間頻繁檢測出堿度波動大的原因之一),少量的取樣化驗難保證同時取到料層上下部的燒結(jié)礦樣,則檢驗結(jié)果難有真實代表性。
表3 一燒結(jié)堿度合格率
堿度中線 | 調(diào)整日期 | 堆號 | 換堆時間 | 堿度合格率 | ||||
R=2.25 | 4月9日 | 6# | 4月8日 | 88.32% | ||||
R=2.20 | 4月23日 | 6# | 4月23日 | 93.75% | ||||
7# | 4月25日 | 87.19% | 8# | 5月4日 | 78.96% | 9# | 5月18日 | 84.72% |
R=2.15 | 5月24日 | 9# | 5月24日 | 78.26% |
表4 二燒結(jié)堿度合格率
時間 | 堿度中線 | 堿度合格率(%) |
3月1日-3月8日 | R=2.10 | 87.35 |
3月8日-3月16日 | R=2.15 | 78.35 |
3月16日-4月9日 | R=2.20 | 75.74 |
4月9日-4月23日 | R=2.25 | 82.68 |
4月23日-5月25日 | R=2.20 | 79.57 |
5 高堿度燒結(jié)的生產(chǎn)要領(lǐng)
1)從源頭抓原料穩(wěn)定。穩(wěn)定配礦結(jié)構(gòu),減少換料次數(shù);加強配料管理,保證配料的準確性[1]。
2)生石灰下料。高堿度燒結(jié)下生石灰配比較大,下料波動勢必帶來堿度波動。通過對生石灰倉下料技改后,生石灰下料較之前穩(wěn)定;同時生石灰倉技改運用到粉塵倉,穩(wěn)定粉塵下料,避免因粉塵下料波動帶來的SiO2波動。
3)生石灰消化。高堿度下生石灰配比增加,生石灰消化時間勢必延長,保證一混水溫在75℃以上,適當增加混合料水分,穩(wěn)定一混加水量,強化生石灰消化過程,同時,對小礦槽蒸汽量和圓輥下的混合料溫跟蹤,保證在60℃以上;穩(wěn)定生石灰品種,減少換倉帶來的波動,同時對生石灰進倉做好計劃,合理使用。
4)保證設(shè)備穩(wěn)定運行,強化點巡檢工作,對穩(wěn)定設(shè)備運行的建議、改造積極落實。
6 結(jié)論
1)隨著堿度的提高,CaO配加量增加,燒結(jié)礦的固S作用加強,燒結(jié)礦S含量呈現(xiàn)升高趨勢,中天條件下基本按堿度每升高0.1燒結(jié)礦S含量增加0.003%的趨勢。
2)FeO含量隨著堿度升高有一定降低趨勢,但又受生產(chǎn)中其他因素如配碳量的干擾。堿度提高后燒結(jié)液相熔點降低,燒結(jié)礦FeO中線可適當追求低線控制。
3)堿度從2.1中線提高到2.25過程中,燒結(jié)過程透氣性改善,廢氣溫度提高約10℃,在提高燒結(jié)配水量和提高白灰條件下,通過增加Ca(OH)2膠體,克服了燒結(jié)熔劑量大的缺點,最終燒結(jié)礦的產(chǎn)質(zhì)量均得到了保證。
4)試驗中燒結(jié)礦強度最高時對應(yīng)的堿度在2.15-2.2水平;料厚越高則對堿度越敏感。
5)堿度在2.25-2.3條件下,盡管燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量有保證,但燒結(jié)礦成分的波動性尤其是堿度波動性明顯增加。這與物料供應(yīng)保障、厚料層燒結(jié)偏析等均有關(guān)。
6)從本次試驗看高堿度燒結(jié)有利于改善燒結(jié)礦質(zhì)量,但中線控制以不超過2.25為宜。后續(xù)高堿度燒結(jié)時應(yīng)注意成分穩(wěn)定性問題,從保證自產(chǎn)灰供應(yīng)、穩(wěn)定外購灰質(zhì)量、穩(wěn)定大宗原料成分、穩(wěn)定返礦中塊球比例和粒度等方面協(xié)同配套。
參考文獻
[1] 王靜波,劉月建,程廣田,等.單品種直供配料下提高燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率的實踐.燒結(jié)球團,2019,44(3):10-13
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