3#高爐低硅生鐵冶煉實(shí)踐
來源:2017年第五屆煉鐵對(duì)標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
3#高爐低硅生鐵冶煉實(shí)踐凡則松摘 要:低硅冶煉是高爐煉鐵過程中一項(xiàng)有效的降焦增效技術(shù),它主要是通過調(diào)整高爐操作制度降低鐵水中的硅含量,以達(dá)到減少原燃料消耗的目的。為不斷降低生產(chǎn)成本…
3#高爐低硅生鐵冶煉實(shí)踐
凡則松
摘 要:低硅冶煉是高爐煉鐵過程中一項(xiàng)有效的降焦增效技術(shù),它主要是通過調(diào)整高爐操作制度降低鐵水中的硅含量,以達(dá)到減少原燃料消耗的目的。為不斷降低生產(chǎn)成本,3#高爐一直踐行低硅冶煉,在保證爐況穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上,逐步降低生鐵含硅量,取得良好技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的同時(shí)積累了寶貴的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:高爐;順行;低硅;燃料比
1 概述
生鐵含硅量是高爐的一項(xiàng)重要指標(biāo),降低生鐵含硅量是提高高爐利用系數(shù)、降低燃料比的有效措施。目前,對(duì)于什么是低硅鐵并無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)國內(nèi)約定俗成的共識(shí),將生鐵含硅量劃分為四個(gè)檔次:①超低硅:硅≤0.3%;②低硅:硅=0.31~0.5%;③中硅:硅=0.51~0.7%;④高硅:硅≤0.71%。相關(guān)數(shù)據(jù)表明,硅含量每降低0.1%,生鐵產(chǎn)量增加0.5%~0.7%,燃料比降低4~6Kg,且有利于爐況順行。在煉鋼工序中,低硅鐵水可減少造渣劑用量,縮短吹煉時(shí)間。據(jù)一些企業(yè)統(tǒng)計(jì),硅降低0.1%,煉鐵可降低成本4~5元/t,煉鋼降低10~14元/t。面對(duì)當(dāng)前鋼鐵市場(chǎng)的形勢(shì),進(jìn)一步降低成本是鋼鐵企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。紅鋼地處原燃料資源匱乏的云南省東南部,礦石主要來源于周邊地區(qū)及越南,其特點(diǎn)是數(shù)量少、來源復(fù)雜、礦種多且頻繁更換、品位低、有害雜質(zhì)元素含量高;燃料全部依靠外購,故高爐生產(chǎn)成本居高不下,因此,冶煉低硅鐵以降低燃料比,是高爐降低成本的重要途徑。通過多方面的探索和努力,紅鋼3#高爐順利地降低了生鐵含硅量,低硅冶煉工作取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
2 生鐵中硅的還原原理
高爐中硅的來源主要有兩個(gè):一個(gè)是焦炭灰分中的SiO2,一個(gè)是礦石脈石中的SiO2,隨著高爐噴煤量的高,煤粉灰分中的SiO2也是鐵水含硅的一個(gè)重要來源。
大量的研究和實(shí)踐表明,硅在高爐內(nèi)的行為以風(fēng)口為界分為兩個(gè)區(qū)域。風(fēng)口區(qū)還原區(qū)及以上區(qū)域,確切地說是在滴落帶和部分回旋區(qū),該區(qū)域內(nèi)進(jìn)行的是Si的還原反應(yīng),稱為硅的還原區(qū)。風(fēng)口燃燒區(qū)內(nèi)的氧化區(qū)及以下區(qū)域,主要是鐵滴穿過渣層及風(fēng)口回旋區(qū)前端,進(jìn)行的是硅的再氧化反應(yīng),稱為硅氧化區(qū)。焦炭灰分中SiO2的還原分兩步進(jìn)行:
SiO2+C(s)→SiO(g)+CO(g) (1-1)
SiO(g)+[C]→[Si] +CO(g) (1-2)
爐料中SiO2活度高,與碳接觸的條件好,反應(yīng)(1-1)可能進(jìn)行;SiO氣體上升并與滴落帶不斷下降的滲碳飽和鐵水相遇,SiO氣體被鐵水吸收(實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),吸收率可達(dá)70~100%),反應(yīng)(1-2)可能發(fā)生。
3 紅鋼3#高爐低硅冶煉措施
紅鋼3#高爐有效容積設(shè)計(jì)為1350m3,利用系數(shù)設(shè)計(jì)為2.2噸鐵/ m3 .天,采用皮帶上料,串罐無料鐘爐頂,薄壁內(nèi)襯結(jié)構(gòu)、卡盧金高效熱風(fēng)爐、密閉循環(huán)軟水冷卻系統(tǒng)、二鐵口雙出鐵場(chǎng)及儲(chǔ)鐵式主溝,水沖渣系統(tǒng),高爐煤氣余壓發(fā)電(TRT)裝置等先進(jìn)裝備技術(shù)。從2007年1月31日正式開工建設(shè),于2008年7月9日點(diǎn)火投產(chǎn),2015年3月6日停爐技改檢修,2015年12月29日點(diǎn)火開爐。在2017年1月16日因原燃料難保供對(duì)高爐進(jìn)行降料面停爐檢修,4月6日16:56點(diǎn)火開爐。
3 1 精料
高爐煉鐵以精料為基礎(chǔ),精料對(duì)高爐指標(biāo)的影響率在70%。在高冶煉強(qiáng)度、高煤比的條件下,原燃料質(zhì)量對(duì)高爐生產(chǎn)是至關(guān)重要的。煉鐵精料技術(shù)的內(nèi)容是:(1)高:礦石入爐品位高,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)高,熟料率高;(2)穩(wěn):原燃料化學(xué)成分穩(wěn)定,物理性能穩(wěn)定,供應(yīng)穩(wěn)定;(3)勻:爐料粒度均勻;(4)凈:篩分干凈,篩除<5mm的粉末,使其比例<5%;(5)。毫6壬孕,盡量使燒結(jié)礦粒度在25~40mm,焦炭25~70mm,球團(tuán)6~16mm,塊礦8~30mm,以增大其比表面積,改善氧化還原反應(yīng)的動(dòng)力學(xué)條件。(6)少:原料雜質(zhì)少,粉末少;(7)好:冶金性能好,還原性>60%,低溫還原粉化率低,荷重軟化溫度1250~1300℃,軟化區(qū)間100~150℃,球團(tuán)礦還原膨脹率<15%。3#高爐使用的原燃料成分及性能見表一至表四:
表一 3#高爐使用的燃料品種及主要成分(%)
種類 | 物理水分 | 灰分 | 揮發(fā)分 | 結(jié)晶水 | 硫分 | C固 |
天能干熄焦 | 2.87 | 14.19 | 1.06 | 0.36 | 0.49 | 84.40 |
天能水熄焦 | 7.23 | 14.50 | 1.01 | 0.26 | 0.58 | 84.22 |
師宗83焦 | 4.51 | 14.47 | 1.06 | 0.36 | 0.38 | 84.10 |
派盟焦 | 8.85 | 14.84 | 1.17 | 0.24 | 0.63 | 83.75 |
煤粉 | 0.64 | 12.45 | 9.12 | 0.86 | 0.47 | 77.57 |
表二 3#高爐使用燒結(jié)礦的主要成分(%)
成分 | Tfe | FeO | SiO2 | CaO | MgO | S | AL2O3 | J.D |
均值 | 52.32 | 13.31 | 6.22 | 12.33 | 2.39 | 0.040 | 1.92 | 1.98 |
偏差 | 0.4288 | 1.4114 | 0.1524 | 0.2240 | 0.091 | 0.0043 | 0.0241 | 0.0383 |
表三 3#高爐使用燒結(jié)礦的粒級(jí)組成(%)
項(xiàng)目 | 轉(zhuǎn)鼓指數(shù) | >40mm | 25-40mm | 16-25mm | 10-16mm | <10mm | 平均粒度 | ||||||||
均值 | 76.78 | 5.47 | 11.88 | 13.65 | 13.21 | 15.79 | 20.49 | ||||||||
偏差 | 0.6550 | 2.0160 | 2.2164 | 1.7801 | 1.9007 | 3.5672 | 1.8781 | ||||||||
表四 3#高爐使用酸性礦的品種及主要成分
種類 | MgO | CaO | SiO2 | TFe | P | S | Al2O3 | MnO | TiO2 |
華寧球 | 0.60 | 1.49 | 7.00 | 57.90 | 0.05 | 0.03 | 2.74 |
| 0.82 |
一立球 | 1.08 | 1.10 | 5.16 | 54.04 | 0.01 | 0.01 | 2.29 | 0.19 | 7.85 |
印度球 | 0.02 | 1.26 | 3.19 | 63.93 | 0.02 | 0.01 | 1.88 | 0.05 | 0.21 |
昆球 | 0.41 | 0.63 | 8.18 | 59.82 | 0.01 | 0.01 | 1.60 | 0.07 | 2.21 |
南非塊 | 0.42 | 0.39 | 5.58 | 63.37 |
| 0.02 |
|
|
3.2 上下部調(diào)劑
硅在高爐內(nèi)的熱力學(xué)和動(dòng)力學(xué)行為分析可知,溫度影響硅在高爐內(nèi)遷移的全部過程。提高溫度既加快SiO2還原氣化生成SiO速度,又促進(jìn)SiO2還原為 [Si],減少生鐵中硅的再氧化。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,風(fēng)口前燃燒帶的溫度應(yīng)適當(dāng)控制,否則會(huì)導(dǎo)致SiO的大量揮發(fā),對(duì)硅的控制和高爐操作不利。
低硅冶煉要求在生鐵含硅較低的情況下,爐缸有充足的熱量?jī)?chǔ)備,硅波動(dòng)值要小。所以,穩(wěn)定氣流,活躍爐缸就顯得更為重要。下部調(diào)劑要保證爐缸活躍,要有良好的初始煤氣流分布,還要保證圓周工作均勻,中心要有較強(qiáng)的氣流,截面要平衡,防止氣流偏行。上部調(diào)劑要保持高料線,適當(dāng)擴(kuò)大礦批,穩(wěn)定上部氣流,增加料層厚度,減少爐料界面反應(yīng),適當(dāng)抑制邊緣打開中心氣流。從而提高煤氣利用率降低燃料消耗。就是通常說的上燜情況越好,熱穩(wěn)定性越強(qiáng),煤氣利用率越高,爐缸熱量?jī)?chǔ)備就越充足。3#高爐上部調(diào)劑參數(shù)見表五:
表五 3#高爐上部調(diào)劑參數(shù)
礦批(t) | 焦批(t) | 布料矩陣 | 料線(m) | 頂壓(KPa) |
30 | 6.82 |
| 1.8 | 175 |
高風(fēng)溫雖然具有使?fàn)t缸熱量升高、促進(jìn)硅還原的作用,但同時(shí)可以降低焦比,達(dá)到降低硅源的作用。此外,高風(fēng)溫使高溫區(qū)下移,利于軟熔帶下降,進(jìn)一步控制了硅的還原。富氧鼓風(fēng)也有促使?fàn)t缸溫度升高的作用,但又增加風(fēng)口前的氧化能力,加快了對(duì)[Si]的氧化,提高煤氣中CO的分壓Pco,在一定程度上也有抑制硅還原及降低軟熔帶的作用,從動(dòng)力學(xué)上改善對(duì)硅的氧化,從而降低生鐵含硅。高風(fēng)溫和高富氧還可適應(yīng)噴煤量的增加,噴煤可大幅降低理論燃燒溫度,減少SiO的揮發(fā)從而降低了生鐵含硅。3#高爐下部調(diào)劑參數(shù)見表六:
3.3 造渣制度
低硅冶煉對(duì)爐渣性能的要求:粘度低,流動(dòng)性好,脫硫能力強(qiáng)。選擇合理的造渣制度,維持較高的爐渣二元堿度和三元堿度,則熔滴溫度越高,軟熔帶位置越低,滴落帶區(qū)間越小,可以抑制SiO2還原。隨著爐渣堿度的提高,渣中的CaO容易與SiO2生成3CaO- SiO2和2CaO- SiO2等化合物,導(dǎo)致滴落帶內(nèi)中間渣的SiO2活度降低,抑制硅的還原,利于硅的再氧化;其次,提高爐渣堿度可降低軟熔帶的位置,熔化區(qū)間變窄,縮小硅還原反應(yīng)區(qū)域。隨爐渣堿度的提高,MgO對(duì)爐渣穩(wěn)定性和流動(dòng)性等影響效果越來越明顯,適當(dāng)提高渣中MgO含量,可改善爐渣流動(dòng)性,增加渣鐵接觸,從動(dòng)力學(xué)角度分析,有利于硅的再氧化。但是,堿度過高(1.2以上)會(huì)使?fàn)t渣的熔化溫度升高,提高爐缸溫度促進(jìn)SiO氣體的揮發(fā),鐵水含硅量相應(yīng)增加。生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)表明,爐渣堿度控制在1.10~1.15較利于低硅冶煉。3#高爐爐渣堿度1.12~1.15,MgO含量8~9%。
3.4 爐頂壓力
高頂壓既可以提高爐內(nèi)Pco,抑制SiO氣體的產(chǎn)生,從而降低生鐵含硅;同時(shí)還可降低煤氣流速,增加煤氣在爐內(nèi)的停留時(shí)間,提高煤氣利用率降低焦比,降低焦炭帶入SiO2,間接降低生鐵含硅。高頂壓有利于爐內(nèi)熱量向下部集中,降低軟熔帶位置,有利于一直硅還原。爐頂壓力提高后,改善了煤氣的徑向分布,可抑制管道,促進(jìn)高爐穩(wěn)定順行。3#高爐爐頂壓力175KPa,為爐況順行和低硅冶煉提供有利條件。
3.5 3#高爐低硅冶煉成果
一直以來,3#高爐低硅生鐵冶煉工作得到了公司及相關(guān)部門的大力支持。通過大不斷摸索、實(shí)踐和改進(jìn),3#高爐在保證爐況穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上不斷降低生鐵含硅,達(dá)到了預(yù)期目的。2016年至今3#高爐生鐵含硅量及趨勢(shì)見圖一:
圖一 3#高爐生鐵含硅量及趨勢(shì)

4 結(jié)語
2016年1月至今,3#高爐在保證爐況順行的前提下,順利將生鐵含硅由0.61%降至0.44%,在現(xiàn)有原燃料和設(shè)備基礎(chǔ)上,通過提高精料水平和優(yōu)化操作制度來實(shí)現(xiàn)低硅冶煉以降低生產(chǎn)成本是行之有效的途徑。
參考文獻(xiàn)
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