高爐直吹管結(jié)構(gòu)改造優(yōu)化實(shí)踐
來(lái)源:2017年第五屆煉鐵對(duì)標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
高爐直吹管結(jié)構(gòu)改造優(yōu)化實(shí)踐孫其德 韓傳寶 周廣居(山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司) 摘 要:直吹管是高爐送風(fēng)系統(tǒng)中的薄弱環(huán)節(jié),高爐運(yùn)行中普遍存在著外表溫度高、漏風(fēng)、發(fā)紅、燒穿、使用壽命…
高爐直吹管結(jié)構(gòu)改造優(yōu)化實(shí)踐
孫其德 韓傳寶 周廣居
(山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司)
摘 要:直吹管是高爐送風(fēng)系統(tǒng)中的薄弱環(huán)節(jié),高爐運(yùn)行中普遍存在著外表溫度高、漏風(fēng)、發(fā)紅、燒穿、使用壽命短等問(wèn)題,嚴(yán)重影響著著高爐正常生產(chǎn)。泰鋼兩座高爐直吹管結(jié)構(gòu)經(jīng)過(guò)改造優(yōu)化,運(yùn)行質(zhì)量有了較大改善,使用效果明顯提高,更換數(shù)量從2014年的106件降低到2017年的31件,單件使用壽命由之前的最長(zhǎng)11個(gè)月提高到26個(gè)月以上,壽命增加2.4倍以上,為高爐生產(chǎn)提供了安全保障。
關(guān)鍵詞:高爐;直吹管;溫度;發(fā)紅;燒穿;壽命
1 前言
直吹管是高爐送風(fēng)系統(tǒng)中的薄弱環(huán)節(jié),各高爐普遍存在著外表溫度高、漏風(fēng)、發(fā)紅、燒穿、使用壽命短等問(wèn)題,F(xiàn)場(chǎng)通常臨時(shí)采取壓縮風(fēng)冷卻、循環(huán)水冷卻等措施來(lái)處理輕微的溫度高、發(fā)紅、漏風(fēng)問(wèn)題,等待休風(fēng)機(jī)會(huì)予以處理。面對(duì)突然出現(xiàn)的嚴(yán)重發(fā)紅、漏風(fēng)及燒穿問(wèn)題,高爐則采取緊急休風(fēng)措施來(lái)處理。
泰鋼1#、2#兩座高爐設(shè)計(jì)容積為1780m3,設(shè)有26個(gè)風(fēng)口,2個(gè)出鐵口,分別于2011年11月28日和2012年3月20日開爐。開爐初期至2014年10月之間,直吹管的運(yùn)行溫度在260--330℃左右,無(wú)明顯發(fā)紅、漏風(fēng)問(wèn)題,最長(zhǎng)在線運(yùn)行時(shí)間在17個(gè)月以上,能滿足高爐生產(chǎn)要求。隨著高爐冶煉強(qiáng)度的進(jìn)一步提高,與高爐同步設(shè)計(jì)加工的直吹管已不能滿足高爐送風(fēng)要求,原直吹管設(shè)計(jì)與高爐工況的變化存在不適應(yīng)問(wèn)題,以致直吹管前端鋼頭至槍道部位溫度高、發(fā)紅、甚至燒穿問(wèn)題逐漸暴露出來(lái)。2014年1月至10月因直吹管原因更換67件,占總數(shù)的63.21%,其中,直吹管前端燒穿4件,由此更換下線48件,發(fā)紅下線5件,溫度高下線10件,在線直吹管運(yùn)行質(zhì)量不穩(wěn)定,給高爐安全運(yùn)行帶來(lái)較大隱患,嚴(yán)重制約著高爐各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的提高。(見表1)
表1 2014年高爐直吹管下線統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||
項(xiàng) 目 | 到 期 下 線 | 直吹管燒穿下線 | 直吹管燒穿灌渣下線 | 積 渣 下 線 | 結(jié) 焦 下 線 | 休風(fēng)灌渣下線 | 安裝不嚴(yán)漏風(fēng)下線 | 插槍原因下線 | 發(fā) 紅 下 線 | 溫度高下線 | 合
計(jì) | |
1#爐 | 18 | 1 | 13 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 57 | |
2#爐 | 5 | 3 | 12 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 49 | |
合計(jì) | 23 | 4 | 25 | 23 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 106 | |
占比例 | 21.70 | 3.77 | 23.58 | 21.70 | 4.72 | 5.66 | 2.83 | 1.89 | 4.72 | 9.43 | 100 | |
2 直吹管結(jié)構(gòu)改造優(yōu)化
為解決這一問(wèn)題,在供銷公司協(xié)調(diào)下,煉鐵部對(duì)行業(yè)內(nèi)進(jìn)行了比較,以氧量6500-8000m3/h、風(fēng)量3300 m3/min、風(fēng)壓370Kpa等工況條件為參照,根據(jù)高爐實(shí)際工況對(duì)直吹管結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)、改造,達(dá)到“正常安裝不跑風(fēng),長(zhǎng)時(shí)間休風(fēng)冷、熱態(tài)互轉(zhuǎn)不造成風(fēng)口跑風(fēng)。噴槍不刻意加工即可以噴至風(fēng)口正中心,且噴出的煤粉不刷風(fēng)口小套。”的修復(fù)標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)直吹管結(jié)構(gòu)的改造、優(yōu)化,先后設(shè)計(jì)出了四種改造方案,并予以實(shí)施。
方案1:槍道夾角由11°改造為10°,槍包在原基礎(chǔ)上寬度增加20mm,厚度增加15mm,內(nèi)襯骨料以亞白剛玉為主,提高內(nèi)襯強(qiáng)度及耐火度,其它無(wú)改變。該方案由廠家設(shè)計(jì)并實(shí)施。2014年9月10日,1#高爐利用休風(fēng)機(jī)會(huì)將試用的5件直吹管更換在2#、17#、18#、19#、21#風(fēng)口。運(yùn)行中溫度變化較大,最高達(dá)到364℃左右且呈升高趨勢(shì),與生產(chǎn)要求有一定差距。(見表2-3)
表2 2014年10月15日測(cè)溫結(jié)果
風(fēng)口 | 2# | 17# | 18# | 19# | 21# |
溫度 | 279℃ | 331℃ | 296℃ | 335℃ | 303℃ |
表3 2014年11月15日測(cè)溫結(jié)果
風(fēng)口 | 2# | 17# | 18# | 19# | 21# |
溫度 | 318℃ | 308℃ | 338℃ | 328℃ | 364℃ |
方案2:槍道夾角由11°改造為10°、槍包在原基礎(chǔ)上寬度增加15mm、厚度增加10mm,為避開前端耐材壁薄易出問(wèn)題的不利條件,槍包切口位置后延100mm,內(nèi)襯采用優(yōu)級(jí)澆注料,其它未做改變。2014年10月14日,2#高爐利用休風(fēng)機(jī)會(huì)將試用的5件直吹管更換在4#、5#、13#、14#、26#風(fēng)口。運(yùn)行中溫度變化較大,最高溫度達(dá)到317度左右, 與生產(chǎn)要求也存有一定的差距。(見表4-5)
表4 2014年11月15日測(cè)溫結(jié)果
風(fēng)口 | 4# | 5# | 13# | 14# | 26# |
溫度 | 299 | 275 | 230 | 304 | 313 |
表5 2014年11月28日測(cè)溫結(jié)果
風(fēng)口 | 4# | 5# | 13# | 14# | 26# |
溫度 | 267 | 300 | 290 | 317 | 315 |
方案3:槍道夾角由11°改造為10°,槍管內(nèi)徑由48mm改為32mm,以降低煤槍震顫對(duì)前端內(nèi)襯的破壞;出風(fēng)口內(nèi)徑由140mm改為130mm,內(nèi)襯采用優(yōu)級(jí)耐材澆注,直吹管鋼頭向后350mm部位直徑增加15mm,耐材厚度增加8mm,其它無(wú)改變。該方案實(shí)施后。2014年10月18日,2#高爐利用休風(fēng)機(jī)會(huì)將1件試用直吹管更換在20#風(fēng)口,11月11日1#高爐利用休風(fēng)機(jī)會(huì)將4件試用直吹管更換在5#、11#、16#、23#風(fēng)口。運(yùn)行中溫度變化大,最高達(dá)到354℃。(見表6-7)
表6 2014年11月15日測(cè)溫結(jié)果
風(fēng)口 | 5# | 11# | 16# | 22# | 20# |
溫度 | 252 | 276 | 264 | 354 | 258 |
表7 2014年11月28日測(cè)溫結(jié)果
風(fēng)口 | 5# | 11# | 16# | 22# | 20# |
溫度 | 260 | 307 | 283 | 296 | 288 |
方案4:槍道夾角由11°改造為10°,槍管內(nèi)徑由48mm改為40mm,槍包寬度增加10mm、厚度增加10mm、槍包開口位置前延100mm,使出口切面與鋼頭內(nèi)愣靠近,使該部位的內(nèi)襯厚度達(dá)到最大化。出風(fēng)口內(nèi)徑由140mm改為130mm,縮小10mm。鋼頭長(zhǎng)度增加7mm,后端直徑增加12mm,耐材厚度增加11mm。鋼頭向后580mm距離內(nèi)部焊接不銹鋼保護(hù)層,內(nèi)襯分段澆注,前端580mm用剛玉質(zhì)骨料澆注、后端用優(yōu)級(jí)耐火材料澆注。該方案實(shí)施后。2014年10月14日、18日,2#高爐利用休風(fēng)機(jī)會(huì)將試用的5件直吹管更換在2#、12#、19#、8#、21#風(fēng)口。運(yùn)行中溫度最低221度,最高250度,溫度無(wú)明顯變化。槍管內(nèi)徑變小,降低了煤槍震顫對(duì)前端耐材的影響,保持了槍道前端溫度的穩(wěn)定;槍道夾角變小、槍包前移,使煤槍更深入的插入風(fēng)口小套中心部位,避免了刷套、刷直吹管現(xiàn)象。能滿足生產(chǎn)要求。(見表8)
表8 2014年11月15日測(cè)溫結(jié)果
風(fēng)口 | 2# | 8# | 12# | 19# | 21# |
溫度 | 237 | 269 | 235 | 235 | 234 |
通過(guò)對(duì)以上四種直吹管在線運(yùn)行情況進(jìn)行比較和鑒別,按照方案3改造維修的直吹管,以其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理、尺寸準(zhǔn)確、耐材性能良好、安裝方便、運(yùn)行穩(wěn)定的特點(diǎn),比較適合煉鐵部高爐工況條件,具有較好的推廣應(yīng)用價(jià)值。因此按照方案3開始有計(jì)劃、分批次的進(jìn)行改造維修。到2014年11月24日,2#高爐在線26件直吹管完成了結(jié)構(gòu)優(yōu)化改造;到2014年12月24日,1#高爐在線26件直吹管完成了結(jié)構(gòu)改造優(yōu)化,至此,兩座高爐在線直吹管全部換為新維修件。
結(jié)構(gòu)經(jīng)過(guò)改造優(yōu)化的直吹管,運(yùn)行穩(wěn)定,無(wú)漏風(fēng)、無(wú)發(fā)紅現(xiàn)象,溫度保持在280℃以下,從根本上解決了發(fā)紅、溫度高等問(wèn)題。為進(jìn)一步觀察直吹管運(yùn)行狀況,2016年10月31日,利用1#高爐計(jì)劃休風(fēng)機(jī)會(huì),對(duì)26件直吹管內(nèi)襯工作情況進(jìn)行觀察,普遍無(wú)明顯沖刷、燒失減薄、裂紋現(xiàn)象,表面光潔,整體完好,能夠達(dá)到繼續(xù)運(yùn)行條件。(見表9)
表9 2016年12月25日測(cè)溫結(jié)果
項(xiàng)目 | 風(fēng)口 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# |
1#高爐 | 溫度 | 261 | 243 | 236 | 252 | 246 | 240 | 245 | 238 | 251 | 265 | 253 | 238 | 249 |
風(fēng)口 | 14# | 15# | 16# | 17# | 18# | 19# | 20# | 21# | 22# | 23# | 24# | 25# | 26# | |
溫度 | 240 | 246 | 243 | 248 | 230 | 262 | 260 | 253 | 249 | 247 | 271 | 262 | 267 | |
項(xiàng)目 | 風(fēng)口 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# |
2#高爐 | 溫度 | 250 | 247 | 245 | 240 | 212 | 232 | 235 | 245 | 242 | 251 | 226 | 257 | 244 |
風(fēng)口 | 14# | 15# | 16# | 17# | 18# | 19# | 20# | 21# | 22# | 23# | 24# | 25# | 26# | |
溫度 | 248 | 232 | 220 | 239 | 245 | 235 | 231 | 223 | 210 | 224 | 236 | 239 | 252 |

3 結(jié)語(yǔ)
縮小槍道夾角,前移槍道出口,利于煤槍更深的插入風(fēng)口小套中心部位,并能有效減小風(fēng)阻對(duì)槍道出口部位的破壞;加長(zhǎng)鋼頭長(zhǎng)度,增大鋼頭球面,增大與風(fēng)口小套接觸面積,提高冷卻效果,降低前端溫度;增大槍包體積,增加耐材厚度,延長(zhǎng)耐材壽命;縮小槍道內(nèi)徑,降低煤槍震顫對(duì)耐材的破壞;分段澆注,并采用優(yōu)級(jí)耐材,在增加耐材內(nèi)襯強(qiáng)度的同時(shí),提高其耐急冷急熱性能,保持耐材結(jié)構(gòu)完整;增加不銹鋼保護(hù)層,降低導(dǎo)熱效果,減緩熱脹冷縮對(duì)前端薄弱內(nèi)襯造成的破損,延長(zhǎng)了使用時(shí)間。結(jié)構(gòu)改造優(yōu)化的直吹管,滿足了當(dāng)前工況條件下的高爐生產(chǎn)要求。
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