韶鋼8號(hào)爐提煤降焦操作實(shí)踐
來(lái)源:2019年第七屆煉鐵對(duì)標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會(huì)論文集|瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
韶鋼8號(hào)爐提煤降焦操作實(shí)踐丁時(shí)明 柏德春 潘偉恩(韶鋼煉鐵廠)摘 要:為降低煉鐵成本,2019年韶鋼8號(hào)高爐開(kāi)展了提煤降焦的技術(shù)攻關(guān),通過(guò)長(zhǎng)期生產(chǎn)實(shí)踐數(shù)據(jù)的回歸總結(jié),不斷調(diào)整高爐操作參…
韶鋼8號(hào)爐提煤降焦操作實(shí)踐
丁時(shí)明 柏德春 潘偉恩
(韶鋼煉鐵廠)
摘 要:為降低煉鐵成本,2019年韶鋼8號(hào)高爐開(kāi)展了提煤降焦的技術(shù)攻關(guān),通過(guò)長(zhǎng)期生產(chǎn)實(shí)踐數(shù)據(jù)的回歸總結(jié),不斷調(diào)整高爐操作參數(shù),實(shí)施以來(lái)獲得良好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。2019年5、6月在持續(xù)高產(chǎn)的狀態(tài)下(產(chǎn)量由原來(lái)的8000t/d上升至8500t/d);負(fù)荷由原來(lái)的4.5加至5.0t/t,煤比成功突破170kg/t。
關(guān)鍵詞:高爐 高煤比 爐缸溫度 活躍
1 概況
韶鋼8號(hào)爐開(kāi)爐初期,入爐原燃料質(zhì)量好,高爐投產(chǎn)初期耐材未侵蝕,操作爐型完整,開(kāi)爐初期煤比達(dá)到150-160kg/t,2012-2018年期間,受入爐原燃料變差(經(jīng)濟(jì)爐料:混勻堆變小、燒礦、焦炭質(zhì)量不匹配高煤比)、熱風(fēng)溫度低等影響煤比一直徘徊在140kg/t以下(具體見(jiàn)圖一、表一),國(guó)內(nèi)對(duì)標(biāo)同類型3200m3高爐,煤比最高達(dá)到170kg/t.對(duì)比同行我們的煤比存在差距,有較大的提升空間。

表一 韶鋼8號(hào)爐歷年主要指標(biāo)、參數(shù)
2 提煤降焦措施
2.1 提高煤粉燃燒率
(1)提高熱風(fēng)溫度。8號(hào)爐熱風(fēng)爐開(kāi)爐至今已使用10年,目前熱風(fēng)爐隔墻、火井出現(xiàn)了嚴(yán)重的掉磚現(xiàn)象,存在安全隱患,制約了高爐風(fēng)溫的上行,后續(xù)通過(guò)對(duì)熱風(fēng)爐進(jìn)行改造升級(jí),使風(fēng)溫力爭(zhēng)達(dá)到1180°,有利于提高高爐噴煤的燃燒效果。
(2)增加富氧鼓風(fēng)。煤比上升至160kg/t以上,氧量按20000m3/h來(lái)控制,富氧率由原來(lái)的1.12%提高至3.95%,富氧率提高1%,煤粉燃燒率提高1.51%,風(fēng)口前理論燃燒溫度升高,可提高噴煤比20kg/t,抵消高煤比后理論燒燃溫度下降。與此同時(shí)富氧量上升后爐缸狀態(tài)進(jìn)一步得到改善,爐缸熱量更加集中,渣溫的變化區(qū)間變寬,渣在低爐溫狀態(tài)下流動(dòng)性變得更好。
(3) 脫濕鼓風(fēng)按10-15g/m3,可以產(chǎn)生提高爐缸溫度和鼓風(fēng)中氧氣含量的效果。
(4)提高爐頂煤氣壓力,降低煤氣流速,延長(zhǎng)煤粉在爐內(nèi)燃燒的時(shí)間,降低煤氣壓力差。在中心氣流穩(wěn)定的條件下(CCT1>500°),爐頂壓力由原來(lái)的220kpa提高到目前的238kpa,提高爐頂煤氣壓力還促進(jìn)增產(chǎn)和冶煉低硅鐵的作用.增加TRT發(fā)電量,有利于高壓差狀態(tài)下的爐況的長(zhǎng)周期穩(wěn)定。
(5)提高煤焦置換比
1)優(yōu)化噴吹煤粉配比。對(duì)噴吹煤粉進(jìn)行質(zhì)量和使用效果的評(píng)價(jià),選擇含硫低,熱值高,噴吹質(zhì)量效果好的優(yōu)質(zhì)煤,韶鋼8號(hào)爐噴吹煤以煙煤+無(wú)煙煤+CDQ粉為主,優(yōu)化煙煤、無(wú)煙煤、CDQ粉的比例,煙煤揮發(fā)高,且含有一定水分,進(jìn)入風(fēng)口后會(huì)爆裂,促進(jìn)分解燃燒和殘?zhí)既紵,燃燒效率高。但燃燒性差特別是高噴煤比時(shí),會(huì)影響爐料透氣性和高爐順行?刂艭DQ粉比例,減少對(duì)噴煤管道、小套的磨損。煤種優(yōu)化是提高置換比的重要措施,與相關(guān)大學(xué)合作對(duì)其做煤粉燃燒性能的研究。
2)煤粉噴吹要均勻,高爐所有風(fēng)口均要噴煤,流量要實(shí)現(xiàn)均勻、穩(wěn)定。高爐均勻噴吹煤粉,會(huì)使高爐每個(gè)風(fēng)口的鼓風(fēng)動(dòng)能一致,并會(huì)使?fàn)t缸熱量分配均勻,促使高爐生產(chǎn)順行和噴煤量的提高,進(jìn)而煤焦置換比得到提高。①風(fēng)口攝像改造②煤槍重新研發(fā),減少煤粉磨小套的概率③風(fēng)口小套與高煤比噴煤配合,風(fēng)口小套前端采用無(wú)焊縫小套,避免煤粉磨到小套造成小套漏水。④?chē)姶迪到y(tǒng)智能化改造,減少噴煤換罐造成罐壓波動(dòng),影響爐內(nèi)風(fēng)壓,,噴煤速度上實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)控,避免噴煤速度的不均勻造成風(fēng)壓高,⑤每個(gè)風(fēng)口對(duì)噴煤流量進(jìn)行監(jiān)控,及時(shí)發(fā)現(xiàn)煤槍有無(wú)堵塞,做到真正意義上的風(fēng)口圓周勻噴。
2.2 提高料柱透氣性
高煤比后,爐內(nèi)焦炭量減少,料柱透氣性變差,小時(shí)噴煤量增加,煤氣發(fā)生量加大,體積加大,會(huì)使?fàn)t內(nèi)壓差大幅上升。影響料柱透氣性。
(1)提高高爐入爐礦含鐵品位,減少渣量,高爐內(nèi)煤氣阻力最大的地方是軟熔帶。高爐入爐品位在58%以上,噸鐵渣量300kg以下,煤氣的阻力會(huì)大大縮小,也會(huì)減少爐渣液泛現(xiàn)象。有利于降低爐內(nèi)壓差水平。
(2)提高焦炭質(zhì)量,穩(wěn)定焦炭成分。高噴煤比條件下,焦炭質(zhì)量好壞對(duì)爐料透氣性影響比例很大,特別是焦炭的熱性能,會(huì)大大提高爐料柱透氣性。焦炭的質(zhì)量好壞決定了高爐的容積大小和噴煤比水平的高低。提高煤比對(duì)焦炭質(zhì)量的要求是:M40在87%以上,M10小于5.8%,灰分小于12.5%,硫分小于0.75%,熱強(qiáng)度CSR>68%,熱反應(yīng)性CRI<25%。
(3)燒結(jié)礦質(zhì)量提升。燒結(jié)入爐的爐料成分均勻、性能穩(wěn)定,堿度波動(dòng)±0.05 (倍),轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度>78%,篩分小于5%,混勻礦配礦結(jié)構(gòu)力求穩(wěn)定,混勻堆力求能達(dá)到10天的使用時(shí)間,減少換堆造成的爐況波動(dòng)。
2.3 優(yōu)化高爐操作
表二 韶鋼8號(hào)爐礦批使用效果跟蹤
(2)穩(wěn)定兩道氣流。大噴煤后,邊緣氣流會(huì)得到發(fā)展,爐內(nèi)操作上優(yōu)先保證中心氣流,中心溫度CCT1控制在500°以上,降低次中心溫度小于350°以下,邊緣氣流指數(shù)控制在0.6-0.8,優(yōu)化布矩陣,布料角度起始角度由開(kāi)爐的43退到目前的39°,實(shí)現(xiàn)高爐內(nèi)煤氣流均勻分布,同時(shí)有提高爐料透氣性的作用。布料合理可以實(shí)現(xiàn)煤粉在爐料中充分燃燒,減少未燃煤產(chǎn)生量。
(3)保持爐缸熱量充沛,穩(wěn)定高爐的熱制度。煤比提高以后,噴入的煤粉需要消耗爐缸熱量,爐缸熱量是用爐缸儲(chǔ)熱水平。提高鐵水溫度的管控標(biāo)準(zhǔn):鐵水溫度由原來(lái)的1495-1515°提高至1505-1530°,優(yōu)化風(fēng)溫、濕份、富氧、煤量的使用,風(fēng)口前理論燃燒溫度控制在2100-2250℃。大噴煤狀態(tài)下,料速快慢(使用中小礦批)對(duì)爐溫影響大,退煤、加煤的幅度較正常要大,料速與煤量對(duì)應(yīng),及時(shí)校對(duì)燃料比,穩(wěn)定爐溫,減少人為的操作失誤,提高對(duì)大高爐溫爐趨勢(shì)化管理水平,促進(jìn)高爐熱制度的長(zhǎng)期穩(wěn)定。造渣制度爐渣堿度按1.2控制,建立爐渣堿度、和鎂鋁比跟蹤表,高爐爐缸有充沛的熱量,保證鐵礦石還原,渣鐵流動(dòng)性好、易分離,爐渣脫硫率高和透氣性好。提高煤粉的燃燒效果,減少未燃煤粉,活躍爐缸,提高爐芯溫度。
(4)穩(wěn)定操作爐型:
在日常生產(chǎn)中,熱負(fù)荷(Q值)波動(dòng),爐墻溫度報(bào)警,造成大塊渣皮掉入爐缸,引起高爐爐溫波動(dòng),造成爐溫不足,爐溫忽高忽低,熱制度調(diào)整幅度大,長(zhǎng)時(shí)間的低爐溫會(huì)引起爐況波動(dòng),氣流紊亂,甚至爐況嚴(yán)重失常。為了讓高爐爐況能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,減少Q(mào)值波動(dòng)帶來(lái)的影響。熱負(fù)荷波動(dòng)時(shí),依據(jù)熱負(fù)荷Q值的大小,波動(dòng)的頻次進(jìn)行階梯性壓差、風(fēng)量、燃料比管理。ň唧w見(jiàn)表三)
表三 韶鋼8號(hào)爐熱負(fù)荷、風(fēng)量、壓差、燃料比對(duì)應(yīng)表
(5)保證入爐風(fēng)量
在熱負(fù)荷、和中心邊緣氣流分布正常的情況下,提高爐頂壓力至235-238kpa,提高高爐操作的壓差值由原來(lái)的178上至185kpa,增加入爐風(fēng)量,采取綜合措施提高料柱的透氣性。
3 實(shí)施效果
2019年5、6月通過(guò)采取以上措施,實(shí)現(xiàn)了高煤比重負(fù)荷狀態(tài)下的爐況長(zhǎng)周期穩(wěn)定順行,負(fù)荷逐步加至5.0t/t,煤比成功突破170kg/t大關(guān),產(chǎn)量月平均突破8552t/d.具體見(jiàn)下表四
表四 韶鋼8號(hào)爐2019年5、6月指標(biāo)、參數(shù)噴煤效果的跟蹤
在增加噴煤量的同時(shí),5、6月高爐燃料比在505-507kg/t左右,沒(méi)有升高,煤粉燃燒充分,煤比是否還有上升空間需繼續(xù)跟蹤。
4 總結(jié)
1)實(shí)踐表明:長(zhǎng)期高煤比生產(chǎn)的高爐要實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定順行、高產(chǎn)低耗、優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)壽,爐缸活躍是一個(gè)關(guān)鍵因素。
2)關(guān)于高爐噴煤比高低的衡量標(biāo)準(zhǔn)。因各煉鐵企業(yè)生產(chǎn)條件的不同,高爐極限的高噴煤比數(shù)值是不同的,但是,行業(yè)對(duì)于噴煤極限值的條件認(rèn)識(shí)是一致的:
3)高煤比必須要有穩(wěn)定的燒結(jié)、焦炭質(zhì)量來(lái)作支撐。
丁時(shí)明 柏德春 潘偉恩
(韶鋼煉鐵廠)
摘 要:為降低煉鐵成本,2019年韶鋼8號(hào)高爐開(kāi)展了提煤降焦的技術(shù)攻關(guān),通過(guò)長(zhǎng)期生產(chǎn)實(shí)踐數(shù)據(jù)的回歸總結(jié),不斷調(diào)整高爐操作參數(shù),實(shí)施以來(lái)獲得良好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。2019年5、6月在持續(xù)高產(chǎn)的狀態(tài)下(產(chǎn)量由原來(lái)的8000t/d上升至8500t/d);負(fù)荷由原來(lái)的4.5加至5.0t/t,煤比成功突破170kg/t。
關(guān)鍵詞:高爐 高煤比 爐缸溫度 活躍
1 概況
韶鋼8號(hào)爐開(kāi)爐初期,入爐原燃料質(zhì)量好,高爐投產(chǎn)初期耐材未侵蝕,操作爐型完整,開(kāi)爐初期煤比達(dá)到150-160kg/t,2012-2018年期間,受入爐原燃料變差(經(jīng)濟(jì)爐料:混勻堆變小、燒礦、焦炭質(zhì)量不匹配高煤比)、熱風(fēng)溫度低等影響煤比一直徘徊在140kg/t以下(具體見(jiàn)圖一、表一),國(guó)內(nèi)對(duì)標(biāo)同類型3200m3高爐,煤比最高達(dá)到170kg/t.對(duì)比同行我們的煤比存在差距,有較大的提升空間。

表一 韶鋼8號(hào)爐歷年主要指標(biāo)、參數(shù)
| 年份 | 產(chǎn)量 | 焦比 | 煤比 | 燃料比 | 富氧率 | 風(fēng)溫 | PT | SI | S | 風(fēng)量 | 頂壓 |
| 2010 | 2862947 | 340 | 158.5 | 514.8 | 1.12 | 1223 | 1501 | 0.44 | 0.33 | 5692 | 214 |
| 2011 | 2718213 | 367 | 158 | 525 | 1.12 | 1203 | 1498 | 0.44 | 0.03 | 5714 | 214 |
| 2012 | 2634762 | 375 | 144 | 519 | 1.14 | 1180 | 1501 | 0.42 | 0.032 | 5719 | 217 |
| 2013 | 2872043 | 368 | 129 | 497 | 1.66 | 1162 | 1501 | 0.41 | 0.029 | 5850 | 214 |
| 2014 | 2923864 | 363 | 136 | 499 | 1.48 | 1170 | 1502 | 0.38 | 0.025 | 5807 | 211 |
| 2015 | 2506724 | 412 | 105 | 517 | 0.95 | 1124 | 1500 | 0.43 | 0.024 | 5653 | 200 |
| 2016 | 2493260 | 402 | 117 | 519 | 1.4 | 1148 | 1502 | 0.47 | 0.027 | 5795 | 219 |
| 2017 | 2853658 | 375 | 134 | 509 | 3.04 | 1165 | 1508 | 0.39 | 0.02 | 5764 | 217 |
| 2018 | 2844455 | 372 | 131 | 503 | 3.57 | 1144 | 1510 | 0.4 | 0.018 | 5730 | 216 |
2.1 提高煤粉燃燒率
(1)提高熱風(fēng)溫度。8號(hào)爐熱風(fēng)爐開(kāi)爐至今已使用10年,目前熱風(fēng)爐隔墻、火井出現(xiàn)了嚴(yán)重的掉磚現(xiàn)象,存在安全隱患,制約了高爐風(fēng)溫的上行,后續(xù)通過(guò)對(duì)熱風(fēng)爐進(jìn)行改造升級(jí),使風(fēng)溫力爭(zhēng)達(dá)到1180°,有利于提高高爐噴煤的燃燒效果。
(2)增加富氧鼓風(fēng)。煤比上升至160kg/t以上,氧量按20000m3/h來(lái)控制,富氧率由原來(lái)的1.12%提高至3.95%,富氧率提高1%,煤粉燃燒率提高1.51%,風(fēng)口前理論燃燒溫度升高,可提高噴煤比20kg/t,抵消高煤比后理論燒燃溫度下降。與此同時(shí)富氧量上升后爐缸狀態(tài)進(jìn)一步得到改善,爐缸熱量更加集中,渣溫的變化區(qū)間變寬,渣在低爐溫狀態(tài)下流動(dòng)性變得更好。
(3) 脫濕鼓風(fēng)按10-15g/m3,可以產(chǎn)生提高爐缸溫度和鼓風(fēng)中氧氣含量的效果。
(4)提高爐頂煤氣壓力,降低煤氣流速,延長(zhǎng)煤粉在爐內(nèi)燃燒的時(shí)間,降低煤氣壓力差。在中心氣流穩(wěn)定的條件下(CCT1>500°),爐頂壓力由原來(lái)的220kpa提高到目前的238kpa,提高爐頂煤氣壓力還促進(jìn)增產(chǎn)和冶煉低硅鐵的作用.增加TRT發(fā)電量,有利于高壓差狀態(tài)下的爐況的長(zhǎng)周期穩(wěn)定。
(5)提高煤焦置換比
1)優(yōu)化噴吹煤粉配比。對(duì)噴吹煤粉進(jìn)行質(zhì)量和使用效果的評(píng)價(jià),選擇含硫低,熱值高,噴吹質(zhì)量效果好的優(yōu)質(zhì)煤,韶鋼8號(hào)爐噴吹煤以煙煤+無(wú)煙煤+CDQ粉為主,優(yōu)化煙煤、無(wú)煙煤、CDQ粉的比例,煙煤揮發(fā)高,且含有一定水分,進(jìn)入風(fēng)口后會(huì)爆裂,促進(jìn)分解燃燒和殘?zhí)既紵,燃燒效率高。但燃燒性差特別是高噴煤比時(shí),會(huì)影響爐料透氣性和高爐順行?刂艭DQ粉比例,減少對(duì)噴煤管道、小套的磨損。煤種優(yōu)化是提高置換比的重要措施,與相關(guān)大學(xué)合作對(duì)其做煤粉燃燒性能的研究。
2)煤粉噴吹要均勻,高爐所有風(fēng)口均要噴煤,流量要實(shí)現(xiàn)均勻、穩(wěn)定。高爐均勻噴吹煤粉,會(huì)使高爐每個(gè)風(fēng)口的鼓風(fēng)動(dòng)能一致,并會(huì)使?fàn)t缸熱量分配均勻,促使高爐生產(chǎn)順行和噴煤量的提高,進(jìn)而煤焦置換比得到提高。①風(fēng)口攝像改造②煤槍重新研發(fā),減少煤粉磨小套的概率③風(fēng)口小套與高煤比噴煤配合,風(fēng)口小套前端采用無(wú)焊縫小套,避免煤粉磨到小套造成小套漏水。④?chē)姶迪到y(tǒng)智能化改造,減少噴煤換罐造成罐壓波動(dòng),影響爐內(nèi)風(fēng)壓,,噴煤速度上實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)控,避免噴煤速度的不均勻造成風(fēng)壓高,⑤每個(gè)風(fēng)口對(duì)噴煤流量進(jìn)行監(jiān)控,及時(shí)發(fā)現(xiàn)煤槍有無(wú)堵塞,做到真正意義上的風(fēng)口圓周勻噴。
2.2 提高料柱透氣性
高煤比后,爐內(nèi)焦炭量減少,料柱透氣性變差,小時(shí)噴煤量增加,煤氣發(fā)生量加大,體積加大,會(huì)使?fàn)t內(nèi)壓差大幅上升。影響料柱透氣性。
(1)提高高爐入爐礦含鐵品位,減少渣量,高爐內(nèi)煤氣阻力最大的地方是軟熔帶。高爐入爐品位在58%以上,噸鐵渣量300kg以下,煤氣的阻力會(huì)大大縮小,也會(huì)減少爐渣液泛現(xiàn)象。有利于降低爐內(nèi)壓差水平。
(2)提高焦炭質(zhì)量,穩(wěn)定焦炭成分。高噴煤比條件下,焦炭質(zhì)量好壞對(duì)爐料透氣性影響比例很大,特別是焦炭的熱性能,會(huì)大大提高爐料柱透氣性。焦炭的質(zhì)量好壞決定了高爐的容積大小和噴煤比水平的高低。提高煤比對(duì)焦炭質(zhì)量的要求是:M40在87%以上,M10小于5.8%,灰分小于12.5%,硫分小于0.75%,熱強(qiáng)度CSR>68%,熱反應(yīng)性CRI<25%。
(3)燒結(jié)礦質(zhì)量提升。燒結(jié)入爐的爐料成分均勻、性能穩(wěn)定,堿度波動(dòng)±0.05 (倍),轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度>78%,篩分小于5%,混勻礦配礦結(jié)構(gòu)力求穩(wěn)定,混勻堆力求能達(dá)到10天的使用時(shí)間,減少換堆造成的爐況波動(dòng)。
2.3 優(yōu)化高爐操作
- 選擇合適的礦批,參考料速:6.2-6.5批/小時(shí),礦批控制在:88-92噸,料速>6.5批/小時(shí),爐溫低時(shí)減風(fēng)過(guò)渡,爐溫充沛時(shí)采取加礦批0.5-1t。料速<6批/小時(shí),爐內(nèi)采取退1t/ch的礦批,來(lái)改善透氣性,使高爐內(nèi)的壓量關(guān)系與料速保持一個(gè)比較好的動(dòng)態(tài)平衡,對(duì)于穩(wěn)定爐況順行和提高高爐爐料的透氣性十分有利(具體見(jiàn)表二)。
表二 韶鋼8號(hào)爐礦批使用效果跟蹤
| 時(shí)間 | 礦批(t) | 焦批(t) | 料速 | 使用效果 |
| 2019年5月上旬 | 80-85 | 14.8-15.8 | 6.5-7.5 | 料速過(guò)快,頂溫壓的很低,料速持續(xù)大于7批,風(fēng)壓會(huì)上來(lái)較多,上料設(shè)備負(fù)荷大,適合復(fù)風(fēng)爐況恢復(fù)初期。 |
| 2013-2019 | 88-93 | 16.5-17.4 | 6.2-6.8 | 料速適中,邊緣指數(shù)合適,邊緣氣流、中心氣流較合適!料面安靜! |
| 開(kāi)爐初期 | 95-100 | 17.8-18.9 | 5.2-6 | 透氣性大幅改善,料慢到5.5批后,料線偏差大,邊緣局部易竄管道氣流,礦批大到一定程度后,風(fēng)壓較正常會(huì)上升較多。 |
(2)穩(wěn)定兩道氣流。大噴煤后,邊緣氣流會(huì)得到發(fā)展,爐內(nèi)操作上優(yōu)先保證中心氣流,中心溫度CCT1控制在500°以上,降低次中心溫度小于350°以下,邊緣氣流指數(shù)控制在0.6-0.8,優(yōu)化布矩陣,布料角度起始角度由開(kāi)爐的43退到目前的39°,實(shí)現(xiàn)高爐內(nèi)煤氣流均勻分布,同時(shí)有提高爐料透氣性的作用。布料合理可以實(shí)現(xiàn)煤粉在爐料中充分燃燒,減少未燃煤產(chǎn)生量。
(3)保持爐缸熱量充沛,穩(wěn)定高爐的熱制度。煤比提高以后,噴入的煤粉需要消耗爐缸熱量,爐缸熱量是用爐缸儲(chǔ)熱水平。提高鐵水溫度的管控標(biāo)準(zhǔn):鐵水溫度由原來(lái)的1495-1515°提高至1505-1530°,優(yōu)化風(fēng)溫、濕份、富氧、煤量的使用,風(fēng)口前理論燃燒溫度控制在2100-2250℃。大噴煤狀態(tài)下,料速快慢(使用中小礦批)對(duì)爐溫影響大,退煤、加煤的幅度較正常要大,料速與煤量對(duì)應(yīng),及時(shí)校對(duì)燃料比,穩(wěn)定爐溫,減少人為的操作失誤,提高對(duì)大高爐溫爐趨勢(shì)化管理水平,促進(jìn)高爐熱制度的長(zhǎng)期穩(wěn)定。造渣制度爐渣堿度按1.2控制,建立爐渣堿度、和鎂鋁比跟蹤表,高爐爐缸有充沛的熱量,保證鐵礦石還原,渣鐵流動(dòng)性好、易分離,爐渣脫硫率高和透氣性好。提高煤粉的燃燒效果,減少未燃煤粉,活躍爐缸,提高爐芯溫度。
(4)穩(wěn)定操作爐型:
在日常生產(chǎn)中,熱負(fù)荷(Q值)波動(dòng),爐墻溫度報(bào)警,造成大塊渣皮掉入爐缸,引起高爐爐溫波動(dòng),造成爐溫不足,爐溫忽高忽低,熱制度調(diào)整幅度大,長(zhǎng)時(shí)間的低爐溫會(huì)引起爐況波動(dòng),氣流紊亂,甚至爐況嚴(yán)重失常。為了讓高爐爐況能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,減少Q(mào)值波動(dòng)帶來(lái)的影響。熱負(fù)荷波動(dòng)時(shí),依據(jù)熱負(fù)荷Q值的大小,波動(dòng)的頻次進(jìn)行階梯性壓差、風(fēng)量、燃料比管理。ň唧w見(jiàn)表三)
表三 韶鋼8號(hào)爐熱負(fù)荷、風(fēng)量、壓差、燃料比對(duì)應(yīng)表
| 熱負(fù)荷MJ/h | 風(fēng)量m3/min | 燃料比kg/t | 壓差kpa |
| 8000<Q<12000 | 5800<BV<5950 | ↑1<FR<3 | △BP <=185 |
| 12000<Q<14000 | 5750<BV<5850 | ↑3<FR<5 | △BP <=183 |
| 14000<Q<15000 | BV<5800 | ↑FR >5 | △BP <=180 |
| 15000<Q<16000 | BV<5700 | ↑FR >10 | △BP <=178 |
| Q>15000 | BV<5650 | ↑FR >15 | △BP <=175 |
在熱負(fù)荷、和中心邊緣氣流分布正常的情況下,提高爐頂壓力至235-238kpa,提高高爐操作的壓差值由原來(lái)的178上至185kpa,增加入爐風(fēng)量,采取綜合措施提高料柱的透氣性。
3 實(shí)施效果
2019年5、6月通過(guò)采取以上措施,實(shí)現(xiàn)了高煤比重負(fù)荷狀態(tài)下的爐況長(zhǎng)周期穩(wěn)定順行,負(fù)荷逐步加至5.0t/t,煤比成功突破170kg/t大關(guān),產(chǎn)量月平均突破8552t/d.具體見(jiàn)下表四
表四 韶鋼8號(hào)爐2019年5、6月指標(biāo)、參數(shù)噴煤效果的跟蹤
| 月份 | 產(chǎn)量 | 日產(chǎn) | 焦比 | 煤比 | 燃料比 | 富氧率 | 風(fēng)溫 | PT | SI | S | 風(fēng)量 | 頂壓 |
| 2019-5 | 259706 | 8377 | 337 | 170 | 507 | 3.95 | 1145 | 1512 | 0.44 | 0.014 | 5817 | 234 |
| 2019-6 | 256560 | 8552 | 334 | 168 | 503 | 4.0 | 1147 | 1517 | 0.41 | 0.015 | 5727 | 236 |
4 總結(jié)
1)實(shí)踐表明:長(zhǎng)期高煤比生產(chǎn)的高爐要實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定順行、高產(chǎn)低耗、優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)壽,爐缸活躍是一個(gè)關(guān)鍵因素。
2)關(guān)于高爐噴煤比高低的衡量標(biāo)準(zhǔn)。因各煉鐵企業(yè)生產(chǎn)條件的不同,高爐極限的高噴煤比數(shù)值是不同的,但是,行業(yè)對(duì)于噴煤極限值的條件認(rèn)識(shí)是一致的:
3)高煤比必須要有穩(wěn)定的燒結(jié)、焦炭質(zhì)量來(lái)作支撐。
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