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指標(biāo)

釩鈦精粉燒結(jié)的現(xiàn)狀與對策分析

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游義才 向 健 周久安 蔣向前 程春華(川威集團(tuán)鋼產(chǎn)部) 【摘 要】通過對川威一年來釩鈦精粉燒結(jié)的總結(jié),分析了影響燒結(jié)進(jìn)一步提高釩鈦精粉配比的主要因素,提出了改善TiO2含量在3.…

游義才   周久安 蔣向前 程春華(川威集團(tuán)鋼產(chǎn)部)

  通過對川威一年來釩鈦精粉燒結(jié)的總結(jié),分析了影響燒結(jié)進(jìn)一步提高釩鈦精粉配比的主要因素,提出了改善TiO2含量在3.5%左右的燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量的幾條具體措施。

關(guān)鍵詞釩鈦  燒結(jié)  現(xiàn)狀  對策

1.前言

 200710月川威煉鐵廠開始在三燒105m2燒結(jié)機(jī)上配加含TiO212.5%的高鈦型釩鈦精粉燒結(jié),2008818開始在一燒2×36㎡燒結(jié)機(jī)、二燒2×25㎡環(huán)式燒結(jié)機(jī)配加燒結(jié),一、二、三燒燒結(jié)礦中TiO2含量逐步增加到3.5%左右。配加釩鈦精粉后燒結(jié)料成球性能差,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度下降、脆性增大、返礦率增加的問題逐漸顯現(xiàn),通過一系列工藝技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改造,燒結(jié)礦產(chǎn)量一燒從2500t/d提高到2700t/d,二燒從1500t/d提高到1750 t/d,三燒從3500 t/d提高到3650 t/d,成功地掌握了燒結(jié)礦中TiO2含量在2.8%左右高鈦型釩鈦精粉配比22.4%的燒結(jié)技術(shù)。

2008年一、二、三燒全面實(shí)施釩鈦燒結(jié)燒結(jié)礦中的TiO2上升到3.2%3.5%左右,相當(dāng)于高鈦型釩鈦精粉配比2728%,釩鈦燒結(jié)礦強(qiáng)度低、脆性大、返礦率高的問題更加明顯,燒結(jié)礦生產(chǎn)能力小于高爐生產(chǎn)能力的矛盾將更加突出。

為了解決這一問題和矛盾,必須從配礦結(jié)構(gòu)、燒結(jié)工藝和設(shè)備改造等方面進(jìn)行系統(tǒng)研究,優(yōu)化燒結(jié)生產(chǎn),確保川威釩鈦資源綜合利用的順利進(jìn)行。

2.川威釩鈦精粉燒結(jié)現(xiàn)狀與對策分析

2.1 解決高鈦型釩鈦精粉燒結(jié)料透氣性能差的對策措施

2.1.1 對策措施

根據(jù)我廠一、二、三燒不同的工藝結(jié)構(gòu),提出了適合我廠目前燒機(jī)特點(diǎn)的精粉率配礦要求(含污泥):一、二燒<45%,三燒<35%

通過控制粒度組成差的國內(nèi)富礦粉比例,保持粒度均勻的進(jìn)口礦粉一二燒10%以上比例,三燒20%以上,保持配礦結(jié)構(gòu)的原始成球性能?刂聘坏V粉中-1mm+8mm配入量。

保持生石灰、活性石灰較高配比,一燒>8%、二燒、三燒>7%,充分發(fā)揮一燒具有造球盤工藝強(qiáng)化造球作用。

三燒1#、2#、3#倉活性石灰引入熱水充分消化,生石灰、活性石灰充分消化,發(fā)揮其粘結(jié)劑、穩(wěn)定劑、提高料溫作用。

一燒通過及時清理造球盤粘料、造球盤由“26用” 制改為“17用”制;三燒通過改進(jìn)一混加水位置,增加梭式布料器等措施,提高燒結(jié)料的成球率。

三燒通過一混、活性石灰消化器加80℃左右的熱水料溫提高10℃,抑制了其水份適宜區(qū)間窄的不利因素。

2.1.2 使用高鈦型釩鈦精粉燒結(jié)前后燒結(jié)料透氣性能指標(biāo)見表1(前:一、二燒為200817月,三燒為200719月;后:一、二燒為2008810月,三燒為200710月~200811月,下同):

 

 

1  燒結(jié)料透氣性能指標(biāo)

指標(biāo)

負(fù)壓(KPa

成球率(%

料溫(℃)

一燒

1#8.11

84.20

/

2#8.72

1#7.77

78.37

/

2#9.09

二燒

1#7.08

84.62

/

2#8.29

1#7.14

83.31

/

2#8.25

三燒

15.78

66.63

52.07

14.28

70.61

58.95

注:前:一、二燒為200817月,三燒為200719月;后:一、二燒為2008810月,三燒為200710200811月,下同。

從表1透氣性能指標(biāo)看,2008820日以來一燒成球性能下降5.83%,由于球8皮帶后進(jìn)入1#、2#礦槽分料原因,導(dǎo)致1#、2#機(jī)負(fù)壓表現(xiàn)不一,1#機(jī)透氣性變好,2#機(jī)變差,負(fù)壓上升0.37Kpa,因此從總體上看一燒使用釩鈦精粉后成球性能下降,負(fù)壓上升對燒結(jié)生產(chǎn)造成影響;二燒從2008818日燒結(jié)釩鈦礦以來成球率下降1.31%,1#機(jī)負(fù)壓上升0.06Kpa,2#機(jī)負(fù)壓下降0.05Kpa,因此從總體上看對二燒的成球性能,透氣性能影響不大,分析其原因主要由于:一、二混設(shè)備混勻造球能力較大、有熱返礦工藝、流程短料溫高;三燒一年來由于一系列改進(jìn)、改造項(xiàng)目的實(shí)施,年均料溫提高6.88℃,成球性能提高3.98%,負(fù)壓下降1.5Kpa,為強(qiáng)化高鈦型釩鈦精粉燒結(jié),提高料層創(chuàng)造了條件,但一、二燒成球性能明顯下降,對生產(chǎn)造成明顯影響。

2.2 解決燒結(jié)強(qiáng)度低、成品率下降、返礦率高的對策措施

2.2.1 由于燒結(jié)礦中TiO2的存在,礦相結(jié)構(gòu)中生成強(qiáng)度低、脆性大的鈣鈦礦,強(qiáng)度好的粘結(jié)相生成量減少,成品礦脆性增大,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度下降,返礦率上升,成品率下降,針對以上問題,從以下幾方面控制:

摸索適宜的燒結(jié)礦FeO含量,內(nèi)部按一燒FeO10.5±1.5%,二燒:11±1.5%,三燒:8.5±1%考核(89必須調(diào)節(jié))。內(nèi)部判廢標(biāo)準(zhǔn)由以前的只考核上限,改變?yōu)榭己松舷虏▌臃,并提高燒結(jié)礦FeO含量標(biāo)準(zhǔn)約0.5%,從而提高貯存強(qiáng)度,降低貯存粉化率,原因是釩鈦燒結(jié)礦不生成在冷卻過程中能引起相變和體積變化的正硅酸鈣(r-2CaO·SiO2)和石英。

燒結(jié)礦R2>2.3倍,以三燒配20%高鈦型釩鈦精粉的80#堆為例,轉(zhuǎn)鼓與堿度關(guān)系見下表2

2  三燒不同堿度與轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度的關(guān)系

R2

2.35

2.33

2.24

轉(zhuǎn)鼓%

69

68.33

67.67

堿度從2.35倍下降到2.24倍,轉(zhuǎn)鼓下降1.33%。

生石灰、活性石灰<3mm粒度≥85%,白石粉、云石粉<3mm粒度≥90%,若熔劑粒度過粗或生石灰、活性石灰生燒率過大,在燒結(jié)過程中不能完全礦化,不能參與液相生成,殘余游離CaO吸水膨脹導(dǎo)致燒結(jié)礦粉化,槽下返礦率增加。

2.2.2 抑制燒結(jié)強(qiáng)度下降及脆性過程控制情況見表3、表4

3  川威釩鈦精粉燒結(jié)前后熔劑粒度對比

項(xiàng)目

熔劑粒度

生石灰

-3mm

活性石灰-3mm

白石粉-5mm

云石粉-5mm

一燒

78.83

81.63

72.73

81.03

81.42

83.15

80.1

91.1

二燒

80.62

/

72.73

81.03

81.34

/

80.1

91.1

三燒

82.16

90.43

72.73

81.03

85.4

93.46

80.1

91.1

4  川威釩鈦精粉燒結(jié)后過程指標(biāo)對比

項(xiàng)目

富礦粉比例

%

燒結(jié)礦FeO%

燒結(jié)礦R2

含量

穩(wěn)定率

一燒

20.35

11.08

77.97

2.20

23.1

10.44

70.75

2.30

二燒

20.35

11.73

71.75

2.16

23.1

11.27

58.64

2.33

三燒

35.85

8.37

71.75

2.57

34.4

8.22

71.3

2.40

從表3、表4可見一、二燒富粉率提高2.75%,三燒下降1.45%,說明一、二燒原料條件更好,三燒基本保持。

一、二、三燒燒結(jié)礦FeO含量分別比普通礦燒結(jié)時低0.64%、0.46%0.15%,分別離要求標(biāo)準(zhǔn)一燒偏下限1.06%,二燒高于0.27%,三燒偏下限0.28%FeO穩(wěn)定率分別比普通礦燒結(jié)時下降7.22%、13.11%0.45%,特別是一、二燒需加強(qiáng)控制。

一、二、三燒堿度含量分別2.30倍,2.33倍,2.40倍,一燒有50%、二燒有53%、三燒有90.91%的機(jī)率堿度在2.30倍以上,堿度偏低對一、二燒強(qiáng)度小粒級、產(chǎn)量都有影響。

一、二、三燒生石灰粒度比以前分別提高2.59%0.72%、3.24%,但一、二燒離要求還差3.58%、3.66%;活性石灰粒度一、三燒分別提高1.52%,3.03%;白石粉、云石粉粒度分別提高7.37%10.07%,但白石粉離要求差4.9%。

2.3 活性石灰、生石灰數(shù)量、質(zhì)量對生產(chǎn)的影響。

   I階段煉鋼活性石灰少,105㎡燒結(jié)機(jī)被迫搭3.06.0%白石粉,105㎡燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)影響較大見表5I階段為200810285日,Ⅱ階段為200810612日):

5  活性石灰配比增加1%105㎡燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)影響

指標(biāo)

活性石灰

成球率(%

轉(zhuǎn)鼓

小粒級

平均日產(chǎn)

CaO

%

數(shù)量

t/d

配比

%

I

73.40

169

3.0

69.07

69.28

29.34

3600

II

75.8

230

3.9

69.23

70.95

28.97

3618

對比

2.4

61

0.9

0.16

1.67

-0.34

18

從表3可見,Ⅱ階段活性石灰增加到日均230t以來,活性石灰配比增加約1%,同時有效成分CaO提高2.4%,燒結(jié)料成球率提高0.16%,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度提高1.67%,小粒級減少0.34%,平均日產(chǎn)量提高18t/d,因此我廠活性石灰每天250t以上,生石灰500t以上,均衡使用有利于釩鈦燒結(jié)。

2.4 二燒(2×25㎡環(huán)燒)因無燃?xì),停機(jī)、單雙機(jī)切換等生產(chǎn)穩(wěn)定性對生產(chǎn)的影響,見表6(Ⅰ:1011112;Ⅱ:200811412日):

6  停機(jī)頻繁對2×25㎡燒結(jié)機(jī)影響

指標(biāo)

平均日產(chǎn)(t/d

轉(zhuǎn)鼓

%

小粒級(5-10mm

日歷作業(yè)率

%

1814

57.95

21.27

 

1652

57.63

22.04

 

備注:平均日產(chǎn)扣除小例修及燃?xì)獾韧庖蛲C(jī)。

由表4可見,因停機(jī)次數(shù)多、作業(yè)率低,我廠2×25㎡環(huán)燒轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度下降0.32%,小粒級增加0.77%,即二燒因燃?xì)獾韧C(jī)除直接影響產(chǎn)量外,間接影響日產(chǎn)162噸,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度下降0.32%,小粒度級增加0.77%,因此減少停機(jī)、停料、變料有利于釩鈦燒結(jié)。

2.5 三燒20089月因生產(chǎn)不飽和停機(jī)多,10月份以來5#倉生石灰消化器調(diào)試,10月、11月二混減速箱故障停機(jī),無爐蓖條、無臺車隔熱套備件而換臺車等停機(jī)、生產(chǎn)平衡被打破未能按時計(jì)劃檢修小故障停機(jī)次數(shù)多,生產(chǎn)穩(wěn)定性差對生產(chǎn)影響,見表7(Ⅴ為20088月,Ⅵ為20089~11月12):

7  二燒生產(chǎn)穩(wěn)定性對釩鈦精粉燒結(jié)影響

指標(biāo)

燒結(jié)礦TiO2

平均日產(chǎn)(t/d

轉(zhuǎn)鼓(%

小粒級(5-10mm

2.71

3656

71.02

23.54

2.44

3627

71.36

26.43

由表5可見,9月份以來在燒結(jié)礦中TiO2略有所下降的條件下實(shí)施滿料層操作,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度提高1.34%,但生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性差,平均日產(chǎn)下降29t/d,成品礦小粒級增加2.89%,造成槽下返礦率增加,因此三燒也證明減少停機(jī)、停料、變料有利于釩鈦燒結(jié)。

3.釩鈦精粉燒結(jié)前后主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比

截止11月,不同階段釩鈦燒結(jié)礦主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表8

8  釩鈦燒結(jié)礦主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

指標(biāo)

平均日產(chǎn)

TiO2%

轉(zhuǎn)鼓(%

小粒級

10-5mm

槽下返礦率(%

一燒

2666

1.33

69.56

17.71

0710月前:11.64%

2215

3.33

65.92

19.72

2598

2.54

67.48

21.35

二燒

1795

1.35

57.41

18.27

088~11月:15.73%

1466

4.13

55.9

20.29

1652

2.52

57.94

20.06

三燒

3775

1.30

70.59

19.72

對比:+4.09%

3380

1.84

72.69

20.27

3705

2.39

71.62

25.01

注:平均日產(chǎn)扣除年度中修和計(jì)劃檢修。一燒初:為200882031日,二燒初:為2008818日~31日,三燒初:為2007117日~30日。

釩鈦精粉燒結(jié)攻關(guān)后與攻關(guān)初期相比,一燒日產(chǎn)提高280/天,小粒級減少1.63%,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)提高1.56%;二燒日產(chǎn)量提高290/天,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)提高2.04%,小粒級下降0.23%;三燒日產(chǎn)提高325/天,小粒級增加4.74%,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)下調(diào)1.07%,但仍達(dá)到71.62%的較高水平。

三燒、一二燒分別于200710月、20088月開始配加高鈦型釩鈦精粉燒結(jié),燒結(jié)礦中的TiO2含量逐步提高到200810月、11月的3.5%左右,掌握了一系列高鈦型釩鈦精粉燒結(jié)技術(shù)要點(diǎn),取得了顯著的成效,與攻關(guān)初期相比,一、二、三燒日產(chǎn)量分別提高280噸、290噸、300噸,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)總體上升0.84%。

4.已取得的成功經(jīng)驗(yàn)

三燒、一二燒分別于200710月、20088月開始配加高鈦型釩鈦精粉燒結(jié),燒結(jié)礦中的TiO2含量逐步提高到10月、11月的3.5%左右,掌握了一系列高鈦型釩鈦精粉燒結(jié)技術(shù)要點(diǎn):

4.1 精粉率(含污泥)一二燒<45%,三燒<35%。

4.2 精粉中-200目占40%以上,控制粒度組成差的國內(nèi)富礦粉比例,保持粒度均勻的進(jìn)口礦粉一二燒10%以上比例,三燒20%以上。

4.3 保持生石灰、活性石灰較高配比,一燒>8%、二燒、三燒>7%。

4.4 生石灰、活性石灰充分消化,發(fā)揮其粘結(jié)劑、穩(wěn)定劑、提高料溫作用。

4.5 提高燒結(jié)料的成球率。

4.6 提高料溫,抑制其水份適宜區(qū)間窄的不利影響。

4.7 摸索適宜的燒結(jié)礦FeO含量,內(nèi)部按一燒FeO10.5±1.5%,二燒:11±1.5%,三燒:8.5±1%8~9%調(diào)節(jié))考核。

4.8 在燒結(jié)礦中配入一定量的普通富礦粉,一、二燒普通富礦粉>20%,三燒>30%,富礦粉能降低釩鈦燒結(jié)礦中和滴落液相中TiO2含量,減少鈦的還原,增加粘結(jié)相,抑制鈣鈦礦的生成。

4.9 燒結(jié)礦R2>2.3倍。

4.10 生石灰、活性石灰<3mm粒度≥85%,白石粉、云石粉<3mm粒度≥90%,若熔劑粒度過粗或生石灰、活性石灰生燒率過大,在燒結(jié)過程中不能完全礦化,不能參與液相生成,殘余游離CaO吸水膨脹導(dǎo)致燒結(jié)礦粉化,槽下返礦率增加。

4.11 活性石灰每天250t以上,生石灰500t以上,均衡使用有利于釩鈦燒結(jié)。

4.12 減少停機(jī)、停料、變料有利于釩鈦燒結(jié)。

4.13 成品整粒篩分工藝的科學(xué)合理,分離出適宜的內(nèi)循環(huán)返礦對釩鈦精粉燒結(jié)有重要影響。

5.存在的問題與下一步釩鈦燒結(jié)礦生產(chǎn)的對策措施

盡管通過一年來的不斷提高和實(shí)踐,掌握了25%左右高鈦型釩鈦精粉燒結(jié)的成功經(jīng)驗(yàn),但仍存在一系列問題和不足,如:一、二燒成球性能差,料層透氣性下降的問題;三燒料溫低,三燒成品礦小粒級明顯增加;燒結(jié)礦FeO穩(wěn)定性差而按較高標(biāo)準(zhǔn)控制;由于對礦石冶金性能的分析檢測掌握程度有限,原料結(jié)構(gòu)燒結(jié)性能的認(rèn)知水平只限于粒度、精粉率、富粉率、二元堿度等膚淺內(nèi)容,這些技術(shù)問題仍未解決,導(dǎo)致一、三燒成品礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度分別下降2.08%1.03%,一、二、三燒成品礦小粒級分別上升3.64%1.79%、5.29%,槽下返礦率上升4.09%,毛礦總產(chǎn)量下降282t/d,毛礦年生產(chǎn)能力下降10萬噸/年,入爐量下降11.4萬噸/年,燒結(jié)工序生產(chǎn)能力小于高爐生產(chǎn)能力的矛盾更加突出,而對25%以上高鈦型釩鈦精粉燒結(jié)提出以下對策措施:

5.1 三燒通過將熱水由80℃提高到95℃以上或在二混、礦槽松料棒等處加蒸汽,將三燒料溫提高到65℃的“露點(diǎn)”溫度以上。

5.2 針對一燒有造球盤工藝而料溫?fù)p失大的特點(diǎn),一燒提高活性石灰配比到5%,使生石灰加活性石灰提高到9%以上,改善其成球性能,改善料層透氣性。

5.3 需加強(qiáng)燒結(jié)礦FeO穩(wěn)定性的控制,提高其穩(wěn)定率,嚴(yán)格控制下限,減少低廢不合格,從而為FeO標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)創(chuàng)造條件。

5.4 優(yōu)化入爐料結(jié)構(gòu),使燒結(jié)礦R2保持在2.30倍以上。

5.5 白石粉和一、二燒生石灰粒度<3mm合格率需進(jìn)一步提高到90%85%。

5.6 在燒結(jié)原料結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面,首先定期收集檢測分析精礦粉200目粒級、富礦粉-1mm8mm粒級、Al2O3等難熔成份含量,采購限制和配礦時優(yōu)勢互補(bǔ);第二步再對主要礦種軟熔、滴落性能、反應(yīng)性能、同化性能等冶金性能分析檢測配礦時合理搭配。

5.7 增加有效風(fēng)量。一、二燒運(yùn)行已近10年,三燒也已有5年,而未進(jìn)行大修改造,設(shè)備老化、漏風(fēng)嚴(yán)重,一方面加強(qiáng)每個月日常檢查修理;第二加大變形、磨損嚴(yán)重的臺車、欄板、滑道、機(jī)頭尾密封,煙道、風(fēng)箱的備件準(zhǔn)備、維護(hù)處理;第三,研究一燒風(fēng)機(jī)改造風(fēng)量增加到4000m3/min,一燒淘汰的風(fēng)機(jī)和電機(jī)用于二燒,將二燒的風(fēng)量從3000 m3/min增加到3500 m3/min。

5.8 優(yōu)化105㎡燒結(jié)機(jī)整粒篩分工藝,一方面三燒2#、1#篩分別逐步改造為橢圓等厚振動篩,提高篩分效率,減少成品礦中粉末,減少內(nèi)循環(huán)返礦中的成品礦,減少鋪料中大于20mm以上粗顆粒。

參考文獻(xiàn)

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延伸閱讀
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