釩鈦精粉燒結(jié)的現(xiàn)狀與對策分析
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游義才 向 健 周久安 蔣向前 程春華(川威集團(tuán)鋼產(chǎn)部) 【摘 要】通過對川威一年來釩鈦精粉燒結(jié)的總結(jié),分析了影響燒結(jié)進(jìn)一步提高釩鈦精粉配比的主要因素,提出了改善TiO2含量在3.…
游義才 向 健 周久安 蔣向前 程春華(川威集團(tuán)鋼產(chǎn)部)
【摘 要】通過對川威一年來釩鈦精粉燒結(jié)的總結(jié),分析了影響燒結(jié)進(jìn)一步提高釩鈦精粉配比的主要因素,提出了改善TiO2含量在3.5%左右的燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量的幾條具體措施。
【關(guān)鍵詞】釩鈦 燒結(jié) 現(xiàn)狀 對策
1.前言
2007年10月川威煉鐵廠開始在三燒105m2燒結(jié)機(jī)上配加含TiO212.5%的高鈦型釩鈦精粉燒結(jié),
但2008年一、二、三燒全面實(shí)施釩鈦燒結(jié)燒結(jié)礦中的TiO2上升到3.2%~3.5%左右,相當(dāng)于高鈦型釩鈦精粉配比27~28%,釩鈦燒結(jié)礦強(qiáng)度低、脆性大、返礦率高的問題更加明顯,燒結(jié)礦生產(chǎn)能力小于高爐生產(chǎn)能力的矛盾將更加突出。
為了解決這一問題和矛盾,必須從配礦結(jié)構(gòu)、燒結(jié)工藝和設(shè)備改造等方面進(jìn)行系統(tǒng)研究,優(yōu)化燒結(jié)生產(chǎn),確保川威釩鈦資源綜合利用的順利進(jìn)行。
2.川威釩鈦精粉燒結(jié)現(xiàn)狀與對策分析
2.1 解決高鈦型釩鈦精粉燒結(jié)料透氣性能差的對策措施
根據(jù)我廠一、二、三燒不同的工藝結(jié)構(gòu),提出了適合我廠目前燒機(jī)特點(diǎn)的精粉率配礦要求(含污泥):一、二燒<45%,三燒<35%
通過控制粒度組成差的國內(nèi)富礦粉比例,保持粒度均勻的進(jìn)口礦粉一二燒10%以上比例,三燒20%以上,保持配礦結(jié)構(gòu)的原始成球性能?刂聘坏V粉中-1mm和+8mm配入量。
保持生石灰、活性石灰較高配比,一燒>8%、二燒、三燒>7%,充分發(fā)揮一燒具有造球盤工藝強(qiáng)化造球作用。
三燒1#、2#、3#倉活性石灰引入熱水充分消化,生石灰、活性石灰充分消化,發(fā)揮其粘結(jié)劑、穩(wěn)定劑、提高料溫作用。
一燒通過及時清理造球盤粘料、造球盤由“2備6用” 制改為“1備7用”制;三燒通過改進(jìn)一混加水位置,增加梭式布料器等措施,提高燒結(jié)料的成球率。
三燒通過一混、活性石灰消化器加80℃左右的熱水料溫提高10℃,抑制了其水份適宜區(qū)間窄的不利因素。
表1 燒結(jié)料透氣性能指標(biāo)
|
指標(biāo) |
負(fù)壓(KPa) |
成球率(%) |
料溫(℃) |
|
|
一燒 |
前 |
1#:8.11 |
84.20 |
/ |
|
2#:8.72 |
||||
|
后 |
1#:7.77 |
78.37 |
/ |
|
|
2#:9.09 |
||||
|
二燒 |
前 |
1#:7.08 |
84.62 |
/ |
|
2#:8.29 |
||||
|
后 |
1#:7.14 |
83.31 |
/ |
|
|
2#:8.25 |
||||
|
三燒 |
前 |
15.78 |
66.63 |
52.07 |
|
后 |
14.28 |
70.61 |
58.95 |
|
注:前:一、二燒為2008年1~7月,三燒為2007年1~9月;后:一、二燒為2008年8~10月,三燒為2007年10月~2008年11月,下同。
從表1透氣性能指標(biāo)看,2008年8月20日以來一燒成球性能下降5.83%,由于球8皮帶后進(jìn)入1#、2#礦槽分料原因,導(dǎo)致1#、2#機(jī)負(fù)壓表現(xiàn)不一,1#機(jī)透氣性變好,2#機(jī)變差,負(fù)壓上升0.37Kpa,因此從總體上看一燒使用釩鈦精粉后成球性能下降,負(fù)壓上升對燒結(jié)生產(chǎn)造成影響;二燒從2008年8月18日燒結(jié)釩鈦礦以來成球率下降1.31%,1#機(jī)負(fù)壓上升0.06Kpa,2#機(jī)負(fù)壓下降0.05Kpa,因此從總體上看對二燒的成球性能,透氣性能影響不大,分析其原因主要由于:一、二混設(shè)備混勻造球能力較大、有熱返礦工藝、流程短料溫高;三燒一年來由于一系列改進(jìn)、改造項(xiàng)目的實(shí)施,年均料溫提高6.88℃,成球性能提高3.98%,負(fù)壓下降1.5Kpa,為強(qiáng)化高鈦型釩鈦精粉燒結(jié),提高料層創(chuàng)造了條件,但一、二燒成球性能明顯下降,對生產(chǎn)造成明顯影響。
2.2 解決燒結(jié)強(qiáng)度低、成品率下降、返礦率高的對策措施
摸索適宜的燒結(jié)礦FeO含量,內(nèi)部按一燒FeO:10.5±1.5%,二燒:11±1.5%,三燒:8.5±1%考核(8~9必須調(diào)節(jié))。內(nèi)部判廢標(biāo)準(zhǔn)由以前的只考核上限,改變?yōu)榭己松舷虏▌臃,并提高燒結(jié)礦FeO含量標(biāo)準(zhǔn)約0.5%,從而提高貯存強(qiáng)度,降低貯存粉化率,原因是釩鈦燒結(jié)礦不生成在冷卻過程中能引起相變和體積變化的正硅酸鈣(r-2CaO·SiO2)和石英。
燒結(jié)礦R2>2.3倍,以三燒配20%高鈦型釩鈦精粉的80#堆為例,轉(zhuǎn)鼓與堿度關(guān)系見下表2:
表2 三燒不同堿度與轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度的關(guān)系
|
R2倍 |
2.35 |
2.33 |
2.24 |
|
轉(zhuǎn)鼓% |
69 |
68.33 |
67.67 |
堿度從2.35倍下降到2.24倍,轉(zhuǎn)鼓下降1.33%。
生石灰、活性石灰<3mm粒度≥85%,白石粉、云石粉<3mm粒度≥90%,若熔劑粒度過粗或生石灰、活性石灰生燒率過大,在燒結(jié)過程中不能完全礦化,不能參與液相生成,殘余游離CaO吸水膨脹導(dǎo)致燒結(jié)礦粉化,槽下返礦率增加。
表3 川威釩鈦精粉燒結(jié)前后熔劑粒度對比
|
項(xiàng)目 |
熔劑粒度 |
||||
|
生石灰 -3mm |
活性石灰-3mm |
白石粉-5mm |
云石粉-5mm |
||
|
一燒 |
前 |
78.83 |
81.63 |
72.73 |
81.03 |
|
后 |
81.42 |
83.15 |
80.1 |
91.1 |
|
|
二燒 |
前 |
80.62 |
/ |
72.73 |
81.03 |
|
后 |
81.34 |
/ |
80.1 |
91.1 |
|
|
三燒 |
前 |
82.16 |
90.43 |
72.73 |
81.03 |
|
后 |
85.4 |
93.46 |
80.1 |
91.1 |
|
表4 川威釩鈦精粉燒結(jié)后過程指標(biāo)對比
|
項(xiàng)目 |
富礦粉比例 % |
燒結(jié)礦FeO% |
燒結(jié)礦R2 |
||
|
含量 |
穩(wěn)定率 |
||||
|
一燒 |
前 |
20.35 |
11.08 |
77.97 |
2.20 |
|
后 |
23.1 |
10.44 |
70.75 |
2.30 |
|
|
二燒 |
前 |
20.35 |
11.73 |
71.75 |
2.16 |
|
后 |
23.1 |
11.27 |
58.64 |
2.33 |
|
|
三燒 |
前 |
35.85 |
8.37 |
71.75 |
2.57 |
|
后 |
34.4 |
8.22 |
71.3 |
2.40 |
|
從表3、表4可見一、二燒富粉率提高2.75%,三燒下降1.45%,說明一、二燒原料條件更好,三燒基本保持。
一、二、三燒燒結(jié)礦FeO含量分別比普通礦燒結(jié)時低0.64%、0.46%、0.15%,分別離要求標(biāo)準(zhǔn)一燒偏下限1.06%,二燒高于0.27%,三燒偏下限0.28%;FeO穩(wěn)定率分別比普通礦燒結(jié)時下降7.22%、13.11%、0.45%,特別是一、二燒需加強(qiáng)控制。
一、二、三燒堿度含量分別2.30倍,2.33倍,2.40倍,一燒有50%、二燒有53%、三燒有90.91%的機(jī)率堿度在2.30倍以上,堿度偏低對一、二燒強(qiáng)度小粒級、產(chǎn)量都有影響。
一、二、三燒生石灰粒度比以前分別提高2.59%、0.72%、3.24%,但一、二燒離要求還差3.58%、3.66%;活性石灰粒度一、三燒分別提高1.52%,3.03%;白石粉、云石粉粒度分別提高7.37%、10.07%,但白石粉離要求差4.9%。
2.3 活性石灰、生石灰數(shù)量、質(zhì)量對生產(chǎn)的影響。
I階段煉鋼活性石灰少,105㎡燒結(jié)機(jī)被迫搭3.0~6.0%白石粉,105㎡燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)影響較大見表5(I階段為
表5 活性石灰配比增加1%對105㎡燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)影響
|
指標(biāo) |
活性石灰 |
成球率(%) |
轉(zhuǎn)鼓 |
小粒級 |
平均日產(chǎn) |
||
|
CaO (%) |
數(shù)量 (t/d) |
配比 (%) |
|||||
|
I |
73.40 |
169 |
3.0 |
69.07 |
69.28 |
29.34 |
3600 |
|
II |
75.8 |
230 |
3.9 |
69.23 |
70.95 |
28.97 |
3618 |
|
對比 |
2.4 |
61 |
0.9 |
0.16 |
1.67 |
-0.34 |
18 |
從表3可見,Ⅱ階段活性石灰增加到日均230t以來,活性石灰配比增加約1%,同時有效成分CaO提高2.4%,燒結(jié)料成球率提高0.16%,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度提高1.67%,小粒級減少0.34%,平均日產(chǎn)量提高18t/d,因此我廠活性石灰每天250t以上,生石灰500t以上,均衡使用有利于釩鈦燒結(jié)。
2.4 二燒(2×25㎡環(huán)燒)因無燃?xì),停機(jī)、單雙機(jī)切換等生產(chǎn)穩(wěn)定性對生產(chǎn)的影響,見表6(Ⅰ:
表6 停機(jī)頻繁對2×25㎡燒結(jié)機(jī)影響
|
指標(biāo) |
平均日產(chǎn)(t/d) |
轉(zhuǎn)鼓 (%) |
小粒級(5-10mm) |
日歷作業(yè)率 % |
|
Ⅰ |
1814 |
57.95 |
21.27 |
|
|
Ⅱ |
1652 |
57.63 |
22.04 |
|
備注:平均日產(chǎn)扣除小例修及燃?xì)獾韧庖蛲C(jī)。
由表4可見,因停機(jī)次數(shù)多、作業(yè)率低,我廠2×25㎡環(huán)燒轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度下降0.32%,小粒級增加0.77%,即二燒因燃?xì)獾韧C(jī)除直接影響產(chǎn)量外,間接影響日產(chǎn)162噸,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度下降0.32%,小粒度級增加0.77%,因此減少停機(jī)、停料、變料有利于釩鈦燒結(jié)。
2.5 三燒2008年9月因生產(chǎn)不飽和停機(jī)多,10月份以來5#倉生石灰消化器調(diào)試,10月、11月二混減速箱故障停機(jī),無爐蓖條、無臺車隔熱套備件而換臺車等停機(jī)、生產(chǎn)平衡被打破未能按時計(jì)劃檢修小故障停機(jī)次數(shù)多,生產(chǎn)穩(wěn)定性差對生產(chǎn)影響,見表7(Ⅴ為2008年8月,Ⅵ為2008年9月~
表7 二燒生產(chǎn)穩(wěn)定性對釩鈦精粉燒結(jié)影響
|
指標(biāo) |
燒結(jié)礦TiO2 |
平均日產(chǎn)(t/d) |
轉(zhuǎn)鼓(%) |
小粒級(5-10mm) |
|
Ⅴ |
2.71 |
3656 |
71.02 |
23.54 |
|
Ⅵ |
2.44 |
3627 |
71.36 |
26.43 |
由表5可見,9月份以來在燒結(jié)礦中TiO2略有所下降的條件下實(shí)施滿料層操作,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度提高1.34%,但生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性差,平均日產(chǎn)下降29t/d,成品礦小粒級增加2.89%,造成槽下返礦率增加,因此三燒也證明減少停機(jī)、停料、變料有利于釩鈦燒結(jié)。
3.釩鈦精粉燒結(jié)前后主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比
截止11月,不同階段釩鈦燒結(jié)礦主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表8:
表8 釩鈦燒結(jié)礦主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
|
指標(biāo) |
平均日產(chǎn) |
TiO2(%) |
轉(zhuǎn)鼓(%) |
小粒級 10-5mm |
槽下返礦率(%) |
|
|
一燒 |
前 |
2666 |
1.33 |
69.56 |
17.71 |
07年10月前:11.64% |
|
初 |
2215 |
3.33 |
65.92 |
19.72 |
||
|
后 |
2598 |
2.54 |
67.48 |
21.35 |
||
|
二燒 |
前 |
1795 |
1.35 |
57.41 |
18.27 |
08年8~11月:15.73% |
|
初 |
1466 |
4.13 |
55.9 |
20.29 |
||
|
后 |
1652 |
2.52 |
57.94 |
20.06 |
||
|
三燒 |
前 |
3775 |
1.30 |
70.59 |
19.72 |
對比:+4.09% |
|
初 |
3380 |
1.84 |
72.69 |
20.27 |
||
|
后 |
3705 |
2.39 |
71.62 |
25.01 |
||
注:平均日產(chǎn)扣除年度中修和計(jì)劃檢修。一燒初:為2008年8月20日~31日,二燒初:為2008年8月18日~31日,三燒初:為2007年11月7日~30日。
釩鈦精粉燒結(jié)攻關(guān)后與攻關(guān)初期相比,一燒日產(chǎn)提高280噸/天,小粒級減少1.63%,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)提高1.56%;二燒日產(chǎn)量提高290噸/天,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)提高2.04%,小粒級下降0.23%;三燒日產(chǎn)提高325噸/天,小粒級增加4.74%,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)下調(diào)1.07%,但仍達(dá)到71.62%的較高水平。
三燒、一二燒分別于2007年10月、2008年8月開始配加高鈦型釩鈦精粉燒結(jié),燒結(jié)礦中的TiO2含量逐步提高到2008年10月、11月的3.5%左右,掌握了一系列高鈦型釩鈦精粉燒結(jié)技術(shù)要點(diǎn),取得了顯著的成效,與攻關(guān)初期相比,一、二、三燒日產(chǎn)量分別提高280噸、290噸、300噸,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)總體上升0.84%。
4.已取得的成功經(jīng)驗(yàn)
三燒、一二燒分別于2007年10月、2008年8月開始配加高鈦型釩鈦精粉燒結(jié),燒結(jié)礦中的TiO2含量逐步提高到10月、11月的3.5%左右,掌握了一系列高鈦型釩鈦精粉燒結(jié)技術(shù)要點(diǎn):
4.1 精粉率(含污泥)一二燒<45%,三燒<35%。
4.2 精粉中-200目占40%以上,控制粒度組成差的國內(nèi)富礦粉比例,保持粒度均勻的進(jìn)口礦粉一二燒10%以上比例,三燒20%以上。
4.3 保持生石灰、活性石灰較高配比,一燒>8%、二燒、三燒>7%。
4.4 生石灰、活性石灰充分消化,發(fā)揮其粘結(jié)劑、穩(wěn)定劑、提高料溫作用。
4.5 提高燒結(jié)料的成球率。
4.6 提高料溫,抑制其水份適宜區(qū)間窄的不利影響。
4.7 摸索適宜的燒結(jié)礦FeO含量,內(nèi)部按一燒FeO:10.5±1.5%,二燒:11±1.5%,三燒:8.5±1%(8~9%調(diào)節(jié))考核。
4.8 在燒結(jié)礦中配入一定量的普通富礦粉,一、二燒普通富礦粉>20%,三燒>30%,富礦粉能降低釩鈦燒結(jié)礦中和滴落液相中TiO2含量,減少鈦的還原,增加粘結(jié)相,抑制鈣鈦礦的生成。
4.9 燒結(jié)礦R2>2.3倍。
4.10 生石灰、活性石灰<3mm粒度≥85%,白石粉、云石粉<3mm粒度≥90%,若熔劑粒度過粗或生石灰、活性石灰生燒率過大,在燒結(jié)過程中不能完全礦化,不能參與液相生成,殘余游離CaO吸水膨脹導(dǎo)致燒結(jié)礦粉化,槽下返礦率增加。
4.11 活性石灰每天250t以上,生石灰500t以上,均衡使用有利于釩鈦燒結(jié)。
4.12 減少停機(jī)、停料、變料有利于釩鈦燒結(jié)。
4.13 成品整粒篩分工藝的科學(xué)合理,分離出適宜的內(nèi)循環(huán)返礦對釩鈦精粉燒結(jié)有重要影響。
5.存在的問題與下一步釩鈦燒結(jié)礦生產(chǎn)的對策措施
盡管通過一年來的不斷提高和實(shí)踐,掌握了25%左右高鈦型釩鈦精粉燒結(jié)的成功經(jīng)驗(yàn),但仍存在一系列問題和不足,如:一、二燒成球性能差,料層透氣性下降的問題;三燒料溫低,三燒成品礦小粒級明顯增加;燒結(jié)礦FeO穩(wěn)定性差而按較高標(biāo)準(zhǔn)控制;由于對礦石冶金性能的分析檢測掌握程度有限,原料結(jié)構(gòu)燒結(jié)性能的認(rèn)知水平只限于粒度、精粉率、富粉率、二元堿度等膚淺內(nèi)容,這些技術(shù)問題仍未解決,導(dǎo)致一、三燒成品礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度分別下降2.08%、1.03%,一、二、三燒成品礦小粒級分別上升3.64%、1.79%、5.29%,槽下返礦率上升4.09%,毛礦總產(chǎn)量下降282t/d,毛礦年生產(chǎn)能力下降10萬噸/年,入爐量下降11.4萬噸/年,燒結(jié)工序生產(chǎn)能力小于高爐生產(chǎn)能力的矛盾更加突出,而對25%以上高鈦型釩鈦精粉燒結(jié)提出以下對策措施:
5.1 三燒通過將熱水由80℃提高到95℃以上或在二混、礦槽松料棒等處加蒸汽,將三燒料溫提高到65℃的“露點(diǎn)”溫度以上。
5.2 針對一燒有造球盤工藝而料溫?fù)p失大的特點(diǎn),一燒提高活性石灰配比到5%,使生石灰加活性石灰提高到9%以上,改善其成球性能,改善料層透氣性。
5.3 需加強(qiáng)燒結(jié)礦FeO穩(wěn)定性的控制,提高其穩(wěn)定率,嚴(yán)格控制下限,減少低廢不合格,從而為FeO標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)創(chuàng)造條件。
5.4 優(yōu)化入爐料結(jié)構(gòu),使燒結(jié)礦R2保持在2.30倍以上。
5.5 白石粉和一、二燒生石灰粒度<3mm合格率需進(jìn)一步提高到90%和85%。
5.6 在燒結(jié)原料結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面,首先定期收集檢測分析精礦粉200目粒級、富礦粉-1mm和8mm粒級、Al2O3等難熔成份含量,采購限制和配礦時優(yōu)勢互補(bǔ);第二步再對主要礦種軟熔、滴落性能、反應(yīng)性能、同化性能等冶金性能分析檢測配礦時合理搭配。
5.7 增加有效風(fēng)量。一、二燒運(yùn)行已近10年,三燒也已有5年,而未進(jìn)行大修改造,設(shè)備老化、漏風(fēng)嚴(yán)重,一方面加強(qiáng)每個月日常檢查修理;第二加大變形、磨損嚴(yán)重的臺車、欄板、滑道、機(jī)頭尾密封,煙道、風(fēng)箱的備件準(zhǔn)備、維護(hù)處理;第三,研究一燒風(fēng)機(jī)改造風(fēng)量增加到4000m3/min,一燒淘汰的風(fēng)機(jī)和電機(jī)用于二燒,將二燒的風(fēng)量從3000 m3/min增加到3500 m3/min。
5.8 優(yōu)化105㎡燒結(jié)機(jī)整粒篩分工藝,一方面三燒2#、1#篩分別逐步改造為橢圓等厚振動篩,提高篩分效率,減少成品礦中粉末,減少內(nèi)循環(huán)返礦中的成品礦,減少鋪料中大于20mm以上粗顆粒。
參考文獻(xiàn)
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3.王文山等,承鋼提高釩鈦燒結(jié)礦產(chǎn)量的實(shí)踐,《燒結(jié)球團(tuán)》,第28卷第6期。
4.段如禮等,白馬釩鈦磁鐵礦高爐冶煉特點(diǎn),《礦產(chǎn)綜合利用》,2001年第3期。

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