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指標(biāo)

2#高爐開爐快速恢復(fù)小結(jié)

來源:第五屆煉鐵對標(biāo)、節(jié)能降本及新技術(shù)研討會論文集|瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

2#高爐開爐快速恢復(fù)小結(jié)韓飛因環(huán)保形勢嚴(yán)峻,公司接到通知后全面停產(chǎn),公司領(lǐng)導(dǎo)與市政府、環(huán)保部門在多方協(xié)調(diào)下,于2017年5月19日同意公司恢復(fù)生產(chǎn)。2017年5月19日21:16,公司各單位齊聚2#高…

2#高爐開爐快速恢復(fù)小結(jié)

韓飛

因環(huán)保形勢嚴(yán)峻,公司接到通知后全面停產(chǎn),公司領(lǐng)導(dǎo)與市政府、環(huán)保部門在多方協(xié)調(diào)下,于2017519日同意公司恢復(fù)生產(chǎn)。

201751921:16,公司各單位齊聚2#高爐出鐵平臺,隨著公司副總韓飛一聲令下,軋三煉鐵廠2#高爐點火送風(fēng)。



一、開爐主要思想

1.開爐主要思想為安全環(huán)保開爐,安全環(huán)保并行。

2.為加快開爐進(jìn)程,執(zhí)行雙鐵口出鐵。本次開爐集合兩高爐爐前人員,1#高爐爐前負(fù)責(zé)西出鐵場,2#高爐爐前負(fù)責(zé)東出鐵場。

3.開爐送風(fēng)為東出鐵口上方10#、11#,西出鐵口上方19#、20#共計4個風(fēng)口,視各出鐵場出鐵情況對稱按順序開風(fēng)口。

4.大班長以上人員24小時全程值守,集中力量,一鼓作氣快速恢復(fù)爐況。

5.目標(biāo)2天風(fēng)口全開,3天達(dá)產(chǎn)。

二、送風(fēng)前高爐情況

1.停爐過程為計劃停爐,接通知后立即安排上凈焦,執(zhí)行停爐操作,共上凈焦167t。

2.停爐前料倉未倒空,開爐不得不使用倉中物料。

3.沒有空料倉,開爐所用錳礦需靠人力從主皮帶上料。

4.停爐時間長,共計28天,爐缸熱損失嚴(yán)重,鐵口埋氧槍預(yù)處理。

5.熱風(fēng)爐保溫時間長,蓄熱能力差,開爐送風(fēng)后風(fēng)溫<600℃。




                          圖3 鐵口預(yù)埋氧槍

三、開爐操作

1.開爐前操作

19日中午,2座高爐明確分工,1#高爐爐前負(fù)責(zé)處理西場鐵口,2#高爐爐前負(fù)責(zé)處理東場鐵口。20:00東場鐵口埋氧槍完畢,20:30西場埋氧槍完畢,具備送風(fēng)條件。

各作業(yè)區(qū)、科室按照2#高爐開爐方案進(jìn)行準(zhǔn)備,嚴(yán)陣以待。

2.煤氣系統(tǒng)

本次開爐為安全環(huán)保開爐,煤氣走干除塵荒煤氣放散,爐頂650放散關(guān)閉,杜絕冒煙。于21:50關(guān)閉放散,引煤氣操作結(jié)束。

3.開爐物料

送風(fēng)后先加凈焦補料線到3m,焦批4t,累積凈焦量80t,螢石2t

209:50下第一批正常料,焦批3.2t,礦批8t

累積加錳礦19t

4.操作參數(shù)調(diào)整情況

日期

時間

風(fēng)量

熱風(fēng)壓

風(fēng)溫

頂壓

頂溫

料線

519

22:00

500

83

600

9

4.3

2:00

500

132

630

15

4.2

8:00

520

150

778

15

2.7

520

12:00

430

164

872

20

150

4.9

17:00

480

154

905

20

180

2.8

22:00

500

186

919

37

230

1.3

23:00

650

151

877

35

208

8.6

0:00

750

213

876

85

85

7.5

3:00

780

202

1041

86

72

4.9

8:00

760

208

1050

85

102

1.6

521

11:00

500

66

1050

10

140

1.8

14:00

1100

215

890

90

130

4.8

17:00

1540

275

970

145

150

4.0

19:00

1350

285

980

168

200

2.6

1:00

1580

309

990

177

150

1.8

6:00

1707

318

1020

175

160

1.8

522

9:00

1810

318

996

182

165

1.6

10:00

1630

310

957

189

260

1.6

22:00

1170

167

1024

60

200

1.6

1:00

1800

330

1094

180

150

1.6

6:00

1320

279

1146

165

230

1.6

8:00

1600

255

1171

126

200

1.6


因停爐時間長,爐料擠壓粉化,軟熔帶凝固,透氣性差,送風(fēng)后一直處于懸料狀態(tài),51922:44塌料,料線深度6.4m。

52017:00送風(fēng)溫度達(dá)到900℃。

52022:40料線達(dá)到1.3m,沒有上料空間,執(zhí)行放風(fēng)坐料操作,22:45放風(fēng)至35Kpa,坐料成功,料線深度8.8m。

5200:00加風(fēng)至200Kpa。

52110:43因西場12小時未出鐵,開口后鐵流過大,減風(fēng)堵口,減風(fēng)至35kpa時,發(fā)生塌料,料線深度4.8m。(具體原因見第7點出鐵情況)

52114:00風(fēng)量破1000m3/min。

5229:00風(fēng)量達(dá)到1800m3/min。

52210:00東場開口機壞,西場連出,鐵間隔75分鐘,連出后沙口眼堵,不能繼續(xù)出鐵。13:10東場開口機修好開口出鐵,鐵間隔90分鐘。之后爐前出鐵仍然不順,鐵間隔基本在40分鐘,憋鐵嚴(yán)重,出現(xiàn)管道,風(fēng)量、風(fēng)壓萎縮。

2220:50投用BPRT,21:50BPRT,0:30投用BPRT

5.開風(fēng)口情況

風(fēng)口號

1#

2#

3#

4#

5#

開風(fēng)口時間

2019:20

2114:00

224:00

2214:15

風(fēng)口號

6#

7#

8#

9#

10#

開風(fēng)口時間

2119:30

2115:00

215:10

2018:00

送風(fēng)風(fēng)口

風(fēng)口號

11#

12#

13#

14#

15#

開風(fēng)口時間

送風(fēng)風(fēng)口

212:00

2110:05

2116:45

2122:50

風(fēng)口號

16#

17#

18#

19#

20#

開風(fēng)口時間

229:35

2113:00

送風(fēng)風(fēng)口

送風(fēng)風(fēng)口

開風(fēng)口順序為:9#、1#、12#8#、13#、18#、2#、7#14#、6#15#、3#、17#4#。

現(xiàn)已開18個風(fēng)口,5#、16#風(fēng)口未開。

12#風(fēng)口難開,21日白班開始,直到夜班2:00捅開,影響高爐恢復(fù)進(jìn)程。

6.負(fù)荷調(diào)整

日期

時間

焦批

礦批

燒結(jié)

球團(tuán)

南非

螢石

硅石

高錳

負(fù)荷

焦比

t

t

t

t

t

t

t

t

T/t

Kg/t

20

9:00

3.2

8

6.4

0.6

1

0.5

0.15

2.5

675

15:20

4

10

8

0.7

1.3

0.15

0.1

2.5

675

17:50

4.3

12

9.6

0.8

1.6

0.15

2.79

605

21

15:30

6

18

13.8

1.5

2.7

0.15

3.0

560

17:10

7

23

17.5

2

3.5

0.15

3.29

512

2:00

5.7

20.3

15.1

1.9

3

0.15

0.3

3.56

473

22

8:00

5.8

22

16.2

2.1

3.3

0.15

0.4

3.79

444

10:30

6.5

26

19.1

2.5

3.9

0.3

0.5

4

421

22:10

5.7

20

14.7

1.9

3

0.15

0.4

3.61

480

1:40

6.5

26

19.1

2.5

3.9

0.2

0.5

4

421

4:15

6.6

23

16.9

2.2

3.5

0.15

0.5

3.48

485

負(fù)荷調(diào)整隨著風(fēng)口數(shù)量逐步增加,2222:10因氣流紊亂,降負(fù)荷。

223:3089批、91批料后各加1批凈焦,共13t。102批后加10t凈焦,103批后加10t凈焦,3t硅石。

7.出鐵情況及成分

東場出鐵

日期

開口時間

堵口時間

出鐵時間

鐵量

物理熱

Si

S

MgO

Al2O3

R2

備注

min

t

%

%

%

%

19日

2:48

3:00

12

10

5.88

23.64

0.96

走干渣

5:15

5:18

3

5

走干渣

20日

11:42

11:50

8

5

走干渣

16:53

17:15

22

15

4.23

0.007

8.57

21.73

1.54

走干渣

18:55

19:30

35

15

走干渣

22:35

22:50

15

10

1435

1.26

0.492

6.34

16.57

1.7

走干渣

1:15

1:34

19

10

1370

0.5

0.406

6.6

14.97

0.86

走干渣

2:40

2:52

12

20

0.81

0.357

7.02

14.73

0.89

走干渣

4:25

4:45

20

20

1355

1.55

0.101

7.41

15.75

0.99

進(jìn)罐,4845次

7:00

7:23

23

10

0.92

0.235

7.21

15.25

0.95

走干渣

21日

14:30

15:05

35

60

1.82

0.071

4847次

2:20

2:55

35

110

1485

1.62

0.031

8.26

16.43

1.27

4853次

22日

14:30

15:25

55

100

1480

0.89

0.040

9.01

15.67

1.25

4861次

西出鐵場

19日

6:09

6:11

2

5

走干渣

20日

11:10

11:23

13

5

走干渣

18:34

19:00

26

10

走干渣

21:35

22:45

70

5

走干渣

21日

10:26

10:50

24

80

走干渣

13:40

13:57

27

5

2.26

0.040

7.6

15.16

1.06

走干渣

3:30

4:20

50

90

1450

1.23

0.034

7.93

16.04

1.18

正常計入爐次第一爐4854次

5:10

5:50

40

110

1475

1.31

0.028

8.35

15.53

1.19

4855次

東場19~20日累計出12次鐵,西場累計出25次鐵。

19日開口5次,西場不好出鐵,開口2次累計渣鐵估重10t,東場開口3次累計渣鐵估重15t。

20日開口17次,出渣鐵15次,西場開口4次,累計出渣鐵35t,渣鐵物理熱低,主溝凝鐵多。夜班23:30鉤機清理凝鐵時油管崩斷,鉤機不能使用。用氧氣燒掉一部分凝鐵,足夠開口機、泥炮回轉(zhuǎn)后,3:20爐前組織開口,鉆到3m后未見渣鐵,3:30爐前執(zhí)行埋氧槍操作,壓炮后10分鐘,鐵水燒出氧槍,爐前立即撤炮,發(fā)現(xiàn)凝固鐵水粘住泥炮,泥炮不能撤回。直到早上7:45,凝鐵清理干凈,泥炮才被撤回。

214:25東場鐵水過臨時沙口進(jìn)罐,估重20t,實際鑄鐵估重5t。

2110:30,西出鐵場鐵口燒開后,鐵口孔道大,鐵流過大。為防止鐵口跑大流,堵不住鐵口等事故發(fā)生,爐前于10:40帶鐵強行堵口。第一次堵口未堵住,爐內(nèi)工長立即減風(fēng),風(fēng)壓30kpa,10:50鐵口完全堵住。此時,煙氣已冒出鐵口除塵罩外,頂棚除塵吸力有限,不能及時把煙氣吸走,導(dǎo)致煙氣冒出頂棚,排到大氣中。

2122:30,4851爐次東場過沙口走水渣。

2213:10,4859爐次西場過沙口,走水渣。

22日因鐵口前3m處鉤機頻繁的處理主溝的渣鐵,造成免烤料和主溝之間存在裂縫,19:45發(fā)現(xiàn)鐵口前3m處主溝和免烤料下有漏鐵,造成鐵水漏出主溝,采取立即堵口措施,防止事故進(jìn)一步擴大。堵完鐵口后鐵水繼續(xù)漏到爐臺上,立即向漏鐵處打水控制漏鐵,事態(tài)得到控制后進(jìn)行清理現(xiàn)場的工作。


1.西場粘炮事故,造成西場連續(xù)12小時未出鐵。

2.西場跑大流造成減風(fēng)堵口,冒煙事故,造成西場不能正常出渣鐵。

3.西場跑鐵事故造成西場3小時未出鐵。

4.東場開口機故障和西場沙口眼堵造成鐵間隔時間長,憋鐵嚴(yán)重,發(fā)生管道,22日加風(fēng)困難,推遲恢復(fù)全風(fēng)時間。

5.綜合以上事故,延緩高爐恢復(fù)進(jìn)程12小時。

五、總結(jié)

2#高爐開爐結(jié)束,總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),要為1#高爐開爐提供有效指導(dǎo)。

1.一線職工勞保必須穿戴齊全,尤其是鐵口工,鐵口前作業(yè)必須戴面罩,嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。

2.要將環(huán)保做到和安全一樣重視,要對可能發(fā)生冒煙事故的作業(yè)做到提前預(yù)判,提前做出應(yīng)急預(yù)案,在發(fā)生事故時可以短時間響應(yīng),避免冒煙。

3.爐前加強管理,班組長應(yīng)發(fā)揮應(yīng)有作用,爐前工作細(xì)致,檢查到位,不留隱患,避免因疏忽發(fā)生事故。

4.爐前工作對開爐進(jìn)程快慢有著至關(guān)重要的作用,爐前工作要有超前意識,避免任何影響出鐵的事故發(fā)生。

5.設(shè)備保障組在開爐期間要對爐前設(shè)備要增加檢修力量,避免因爐前設(shè)備故障不能出鐵,造成長時間憋鐵。

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